QDB-04催化剂在高压全低变耐硫变换流程的工业应用
2021-01-03
来源:乌哈旅游
第1期 中 氮肥 No.1 2010年1月 M—Sized Nitrogenous Fertilizer Progress Jan.2010 QDB一04催化剂在高压全低变耐硫 变换流程的工业应用 赵立贤 ,唐毅 ,周春丽 ,纵秋云 (1.天脊中化高平化工有限公司,山西高平048400;2.青岛联信化学有限公司,山东胶州266300) [摘要]QDB-04耐硫变换催化剂具有活性稳定性高和有机硫水解性能好等特点,在我国以煤为 原料不同气化工艺的大、中型化肥厂及城市煤气的耐硫变换装置上得到了广泛的应用。本文介绍了 QDB-04催化剂在国内首套高压全低变流程装置——天脊中化高平化工有限公司合成氨装置中的工业 应用情况。 [关键词]QDB-04催化剂;耐硫;高压全低变 [中图分类号]TQ l13.26 4 [文献标识码]A [文章编号]1004—9932(2010)01—0001—04 Industrial Application of QDB-04 Sulfur-tolerant Catalysts for Co Shift with High Pressure and Total Low Temperature Process ZHA0 Lixian ,TANG Yi ,ZHOU Chunli ,ZONG Qiuyun (1.Tianji Sinochem Gaoping Chemical Industry Co.,Ltd,Gaoping 048400,China; 2.Qingdao Lianxin Chemical Co.,Ltd,Jiaozhou 266300,China) Abstract:QDB-04 sulfur—tolerant catalysts have already been applied in large and medium-sized coal-based fertilizer plants and city gas plants for CO shift because of its good behaviour in higher steady activation and organic sulfur hydrolyzing.This paper introduces the application of QDB-04 catalysts for CO shitf with high pressure and total low temperature process in ammonia plant of Tianji Sinochem Gaoping Chemical Industry Co.,Ltd,which is the first case in China. Key Words:QDB-04 catalysts;sulfur—tolerant;high pressure and total low temperature CO shitf 天脊中化高平化工有限公司是天脊煤化工集 剂的选型时不仅要考虑催化剂的抗氧性等问题, 团和中化集团在山西省高平市共同投资兴建的, 还要考虑压力提高后催化剂的结构稳定性、抗水 是我国第1套以煤为原料,采用常压固定床问歇 合性、强度和抗粉化能力等问题,而且由于变换 气化制气,在压力大于3.5 MPa条件下进行耐硫 炉的设计没有留有多余的催化剂装填空间,因此 全低变生产合成氨并联产甲醇的中型化肥厂。其 变换催化剂的选型工作更是十分重要。 变换工序分为2个系列,每个系列产能均为年产 经过对‘国内在用催化剂性能的对比,考虑 200 kt合成氨、300 kt尿素。该变换流程的特点 QDB-04催化剂已有在兖矿鲁南化肥厂全低变流 是变换工段不仅压力高,而且原料气中含有氧气 程上成功应用的业绩,决定选用青岛联信化学有 等毒物,即变换工艺条件十分苛刻,因此在催化 限公司生产的QDB-04催化剂并采用高压全低变 变换工艺。2005年5月第一系列开车成功, [收稿日期]2009-06 15 2005年8月第二系列开车成功。3 a来经历了工 [作者简介]赵立贤(1963一),天脊中化高平化工有限公司 艺条件经常波动、开停车频繁并且床层超温的情 总工程师,长期从事合成氨、尿素生产工艺管理工作。 况,但QDB-04催化剂床层的性能指标仍能满足 ・2・ 中氮肥 第1期 工艺条件的要求。本文仅介绍QDB-04耐硫变换 催化剂在天脊中化高平化工有限公司第一系列耐 硫变换装置上的首次应用情况。 1工艺流程简述 到要求的水/气0.3~0.4和规定的温度220~ 250 oC后进入第一变换炉(简称一变炉)进行变 换反应;离开一变炉的变换气温度为380~410 ℃,经中压废锅回收热量后,再与气气换热器中 的原料气换热,在温度210~240 qC、水/气0.2~ 0.4下进入第二变换炉(简称二变炉)进行反 应,出二变炉变换气CO体积分数在2.O%以下。 变换工序工艺流程如图1。原料气与中压废 锅出口的变换气换热后,配入高压蒸汽,使其达 图1 变换工序流程简图 2工艺指标 下一层,装填后的床层必须平整、均匀,严防疏 密不均形成沟流影响催化剂的使用。QDB-04催 2.1第一变换炉 化剂具有较高的强度,因此在装填之前没有对催 压力3.6 MPa 化剂进行过筛处理。为便于对催化剂床层的温升 气量84 088 m /h 情况进行观察,在进行催化剂装填时精确测量催 干气0.35(初期),0.45(末期) 化剂的装填高度和床层热偶的位置。 进口温度220~230℃(初期),240~260 4催化剂升温硫化 ℃(末期) 热点温度< ̄420℃ 采用纯氮气对催化剂床层进行升温;用氮气 出口气CO体积分数 ≤9.2%(干基) 加氢气(床层入口气中的H 体积分数严格控制 2.2第二变换炉 在20%~30%)和CS 对催化剂进行硫化。 干气0.30(初期),0.40(末期) 2005年5月8日21:00开始对变换系统进 进口温度200~220℃(初期),230~240 行升温,控制床层的升温速率不大于50℃/h。5 ℃(末期) 月9日23:35,床层入口温度达到236℃,最低 热点温度< ̄260℃ 点温度为198 cI=,分析床层出口H,体积分数为 出口气CO体积分数 ≤2.0%(干基) 29.7%,开始添加cS 对催化剂进行硫化,控制 Cs:补入量稳定在40~60 L/h,床层温度不超过 3催化剂的装填 300 cc,每小时分析1次床层出口H s和H,含 催化剂的装填是一个十分重要的步骤,要分 量,维持床层出口H 体积分数在15%~30%)。 层装填,每层装填大约1 m之后都要整平后再装 5月10日22:00开始CS,,添加量增至90~120 第1期 赵立贤等:QDB-04催化剂在高压全低变耐硫变换流程的工业应用 ・3・ L/h。5月11日10:30出口气H,S质量浓度约 为28.91 g/m ,下床层温度达到400℃以上,但 上部温度低于350 oC,开始闷炉。5月11日 22:04,全床层温度达到410℃,出口H s质量 浓度>30 g/m ,表明催化剂的硫化基本完成。 此次硫化过程历时约56 h,共加CS,约7.95 t。 变换系统进行了改造,增加了焦炭过滤器并使用 滤油炭净化原料气,同时在一变炉出口增加1条 与人口气体换热的副线,使一段催化剂偏流和入 口温度提高的问题都得以解决。 6工业运行数据与讨论 6.1运行数据 5 系统接气及运行情况 催化剂硫化完成后,2005年5月12 13 表1列出了2006年5月_2009年2月QDB一 04催化剂在第一系列变换炉运行的部分数据。 由表1可见: 18:00,变换装置进行了导气和试车。为控制甲 烷化副反应并防止气体冷凝,采用低压导气,导 气时系统压力不超过0.8 MPa,控制气体流量使 床层的热点温度不超过450℃。20:00变换系 统导气成功,转入正常运行。 在初始运行的6月内,催化剂变换活性和床 (1)在开车初期负荷较低的情况下运行时, 床层入口温度只需维持在205~210 oC就可满足 合成氨装置对变换出口CO体积分数小于2.0% 的要求,说明QDB-04催化剂具有较低的起活温 度和较好的低温活性; (2)QDB-04催化剂活性稳定性好,运行的 3 a期间,虽然经历了多次开停车,多次超温至 层压差均可以满足设计要求。但是,随着运行时 间的延长,由于未考虑变换系统原料气净化问 题,煤气中未被除尽的焦油以及由压缩机带来的 润滑油等杂质堵塞换热器并带人床层被催化剂吸 附,使一段催化剂床层结块,导致床层偏流并影 响一变炉催化剂的活性。后来又因为换热器的问 600 oC以上的考验,但目前运行情况依然良好; (3)QDB-04催化剂强度稳定性好,装置阻 力小并且稳定,给装置提高产量提供了保障, 装置气量可以达到111 773 m /h,超产量近 30% 题使床层人口温度难以提高。借停车的机会,对 表1 第一系列变换工业运行数据(部分) 6.2运行问题分析 0.05 MPa。2007年3月,系统超负荷运行,一 变炉前换热器阻力增大,虽然最终指标仍能满足 要求,但一变炉床层开始出现平面温差,至6月 6.2.1一变炉的阻力问题 在开车运行的6月内,QDB-04催化剂床层 阻力变化不大,负荷较低时的床层阻力在0.01~ 0.03 MPa,负荷较高时的床层阻力在0.04~ 最大温差达到120 oC,床层出现明显偏流,一变 出口CO体积分数略有增加(9.6%)。 ・4・ 中氮肥 第1期 借停车机会将一变炉人孔打开取样,发现靠 近人孔的催化剂已经结块。对取出的样品进行分 6.2.2人口温度对床层热点温度的影响 表2列出了当气量基本相同时入口温度对床 层热点温度的影响。从表2可以看出,在原料气 进气量、水/气和原料气CO体积分数基本相同 析,结果表明结块样品中的炭含量高达11%。 这是因为初始开车未考虑原料气净化问题,因此 煤气中未被除尽的焦油以及由压缩机带来的润滑 油等杂质不能分解,附着在换热器内并被带人催 化剂床层被催化剂吸附、结块,导致催化剂床层 (29.5%~30.2%)的情况下,随人口温度的降 低,床层热点温度逐渐下移。如入口温度为 186.2 oC时,床层的热点温度较低,并且热点温 偏流并影响一变炉催化剂的活性。将催化剂进行 度下移到最后一点;当入口温度增加到207℃ 400℃高温硫化,硫化期间有意提高床层温度至 时,热点温度增加为406.4 cCI,热点温度的位置 500 cc,对催化剂进行烧炭再生。硫化结束后投 上升到床层的第3点。按照设计要求,一变炉初 入运行,催化剂平面温差减少,活性恢复正常, 期入口温度应为210~230 c【=,高于露点25℃, 表明QDB-04催化剂具有较好的热稳定性,能满 但第一系列变换开车以来,原料气经气气换热器 足对催化剂烧炭再生性能的要求。 换热后达不到此要求,致使床层第1点温度低。 2007年6月,变换系统增加了焦炭过滤器 2006年借停车机会在一变炉出口增加了1条与 并使用滤油炭对原料气进行净化处理,使系统阻 入口气体换热的副线,使出一变炉气体有一部分 力明显降低,催化剂平面温差减小,基本保持在 不经过废锅而直接进气气换热器和入口气体换 60 c(=以下 热,使第一变换炉的入口温度达到设计要求。 表2入口温度对床层温度的影响 6.2.3气量对床层热点温度的影响 着原料气气量的增加,热点温度下移并且第1点 表3列出了人口温度、水气比和CO体积分 (TR-01)和第3点(TR-03)的温度下降明显。 数基本相同时原料气气量对床层热点温度的影 因此,生产中在进行增大气量操作时,一定要注 响。从表3可以看出,在人口温度、水气比和 意床层热点温度和第1点温度,以防发生水合反 CO基本相同(29.5%~30.2%)的情况下,随 应而导致催化剂失活。 表3气量对床层热点温度的影响 7结论 高压全低变流程中的成功应用填补了国内高压全 低变流程耐硫变换催化剂应用的空白,为以煤为 QDB-04催化剂活性好,强度和活性稳定性 原料生产化肥和甲醇开辟了一条“采用常压气 高,抗水合能力强,完全能适应高压全低变流程 化制气配套高压耐硫变换”且投资省、见效快 苛刻工艺条件对催化剂性能的要求。该催化剂在 的新工艺途径,推广应用前景广阔。