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金安桥水电站表孔泄流及底流消能研究

2022-08-16 来源:乌哈旅游
水力发电 第37卷第1期 2011年1月 金安桥水电玷表孔被琉及底琉消能研究 李双宝,马 俊,邓良军 (中国水电顾问集团昆明勘j贝4设计研究院,云南 昆明650051) 摘要:介绍了金安桥水电站泄洪消能方案的选择,以及泄洪消能建筑物布置及水力学计算,重点对消能进行了较 为详尽的分析研究,同时也简要介绍了水力模型试验,进一步验证了理论分析的成果,从而为该工程泄洪消能结构 形式的确定提供了理论及试验依据。 关键词:泄洪;消能;理论分析;模型试验;金安桥水电站 Study on Bottom-—flow Energy Dissipation for Jin"anqiao Hydropower Station Li Shuangbao,Ma Jun,Deng Liangjun (HydroChina Kunming Engineering Corporation,Kunming 65005 1,Yunnan,China) Abstract:The spillway of Jin'anqiao Hydropower Station adopts the method of bottom-flow energy dissipation.For designing the spillway,the energy dissipation capacity and parameters were studied by hydraulic calculation,and veriied by the model ftest.The studies provide a theoretical and experimental basis for determining the energy dissipation structure. Key Words:flood discharge;energy dissipation;theoretical analysis;model test;Jin'anqiao Hydropower Station 中图分类号:TV135.2(274) 文献标识码:A 文章编号:0559—9342(2011)01-0038—04 金安桥水电站工程为一等大(1)型工程。枢纽 布置从左至右依次为:左岸非溢流坝段、左冲沙底 孔坝段、引水发电坝段(后接坝后式明厂房)、右泄 洪冲沙底孑L坝段、溢流坝段、右岸非溢流坝段。 威胁。因此.多方研究最终选定了溢流表孔底流消 能的泄洪消能方式lll。 1_2泄洪消能建筑物布置 泄洪消能建筑物由左、右底孔及其泄槽,溢流 坝段、泄槽、消力池及海漫组成。其中,左、右底 其中,溢流坝段共设5孔泄流表孔,后接泄槽和 消力池。 孔分别布置在厂房坝段左、右侧,其主要功能为泄 1 消能方案选择及泄洪建筑物布置 1.1 泄洪消能方案选择 枢纽区左岸边坡受地形和地层岩性、地质构造 洪、冲沙保库、保障电站进水口“门前清”、降低坝 前淤沙高程.在施工后期参与导流、导流洞下闸封 堵后向下游河道供水等。 根据调洪及泄流能力初步计算以及地形地质条 件,溢流坝段、泄槽及消力池布置于右岸天然台地 上。泄洪建筑物共设5孑L 13 rex20 m开敞式表孔, 边墩厚度为4 1TI,中墩厚度5 1TI,溢流坝段前沿总宽 为93.0 ITI:孔口设有检修平板门和弧形工作门,分 等多方面因素的影响,曾发生过崩塌,并形成了一 些崩塌堆积体。这些崩塌堆积体的组成物质为碎 石、块石夹粘质粉、砂土,中等密实,部分较松 散,天然状态下均处于稳定状态;但在开挖切角、 爆破、泄洪雾化等不利因素影响下,存在坍滑失稳 别采用门机和液压启闭机控制,操作平台与坝顶同 高程均为1 424 m。闸墩前缘呈尖圆流线形,悬出 的可能。其中,B加崩塌堆积体规模最大,体积约 226万m .且位于厂房尾水渠及泄洪消能建筑物泄 洪雾化影响区。 上游坝面5 m:溢流坝堰顶高程为1 398 In,设计定 型水头 =0.858H. ̄=19.732 In,堰面为WES曲线, 在可研阶段,曾考虑挑流方案;但由于表孔挑 流泄洪量大、运行频繁,所产生的雾化对B加的影 响难以定量分析:又根据已建工程的经验,泄洪雾 化对B 崩塌堆积体的不利影响是一个巨大的潜在 收稿日期:2010—11—05 作者简介:李双宝(1976一),男,云南建水人,工程师,主要从 事水电站的设计工作. 圈WaterPower Vo1.37No., 弟37卷弟1别 字从玉,号手:盂女竹r小电 衣 ) 』 刀兀,日日已 九 方程为Y:0.039 634X ,原点上游为i段圆弧组 成。曲线末端接1:0.75直线段和半径R=55 m的反 弧段:溢流坝后接长约200.0 Ill的泄槽及长约170.0 m的消力池.消力池后设海漫_Lj原河床平顺连接。 根据河床地形地质条件,消力池后海漫高程 确定为1 298.0 m。为避免池后出现远驱式水跃,在 此海漫高程下对消力池末端设消能坎和下挖成池方 案进行综合比较。由于跌坎方案坎后水流落差较大, 需二次消能:故,消力池选定为下挖式。 2泄洪消能理论分析 2.1 泄洪标准 根据枢纽建筑物等级l】I,泄洪设计标准为500年 一遇.校核标准为5 000年一遇,下游消能防冲建 筑物设计标准为100年一遇。 泄洪与消能计算时,选取了以下4种典型丁况 (括号中流量为经水库调洪后的下泄总流量)进行 计算:校核洪水(9=17 653 m3/s,P=O.02%);设计 洪水(p=14 700 m3/s,P=O.2%);百年洪水(p=12 400 m3/s,P_1%);十年洪水(Q=8 880m31s,P=10%)。 2-2泄流能力计算 开敞式表孔为主要的泄洪通道,其泄流能力() 根据SL253--2000《溢洪道设计规范 I按p=s・m・n・ b V'2g・h 进行计算。式中,h为堰上作用水头, 库一 堰= 库一l 398.0 m;b为表孔每孔净宽, 6=l3.0 m;n为表孔孑L数,n=5;m为流量系数,按 规范有关规定计算选用: 为侧收缩系数,为简化 计算,计算中取s=0.90。 根据上述公式及参数,在不同水位下计算得相 应泄流量.见表1 表1 溢流坝表孔泄流库水位一流置关系曲线 2.3消力池消能计算 2.3.1 消能计算原理 泄洪水流由溢流表孔下泄,经泄槽进入消力池 并存池内发生水跃而消能。为保证各级洪水在池内 均能发生稍有淹没的水跃,提高消能效率,同时使 消力池尽可能经济合理,需要对消力池结构尺寸及 体形参数进行理论计算与分析。 先按式(1) 判别收缩断面处的水流自然衔接形 式以确定是否修建消力池 Eo=h + (1) 2gh 1 c =— -(、/T r一1) (2) 式中, 为弗劳德数,Fr=—鲁 ;Eo为收缩断面 V 处的上、下游能量差。 计算分析表明,在各级洪水时均需修建消力池。 在上述分析基础上,分别对库前水位、池前、 池末写能量方程.可得 一Zo+s=h 4-— —了 (3) r+嘉一2 gh z(\ ht+一g-q.)2"tiP,c )/  c4 根据水跃方程.可得 。 等) ㈣ 式中,q为消力池内单宽流量; 为上游库水位; 为消力池后海漫高程;h 为下游水深,为池后水位 与海漫高程之差,即h,=五一 ; 为消力池下挖深 度即池深;h。为收缩断面水深亦即跃前水深;h 为 使消力池内发生稍有淹没的水跃,一般取hr=crh 1. 05 ; 为消力池末端流速系数,计算中取 =0.95;h 为坝上作用水头;P为溢流坝高度。 在消能计算时(见图1),由于s,h 、h 为未 知量,其余均为已知量,故联立求解式(3)(4)(5)可 得该3个未知量。 消力池长度计算经验公式 L=O.75x6.9( 一 )_5.175( 一h) (6) 2.3.2消能计算参数 首先,确定南溢流坝表孔下泄流经泄槽进入消 力池内的各级流量及相应单宽流量q。考虑到校核 洪水时(此时不再发电),右底孑L参与泄洪,泄洪量 Q=2 699.0 111 /s,进入消力池的流量则为校核洪水流 量减去底孔流量。对于设计洪水标准以下洪水.仅 Water Power Vo1.37 No. 回 小/J仅电 2011年1月 图1 消力池消能计算示意 考虑表孔泄流量而不计入右底孔泄流量,但需扣除 部分电站引用流量才是进入消力池的流量。因泄洪 时,电站未必全部机组均发电;故,偏安全地考虑 一2.3.3消能计算结果及分析 南前所述消能计算原理及计算参数,利用程序 进行计算,最终得结果如表4所示。 消能防冲洪水标准为百年一遇洪水,故选定消 力池底板高程为1 282.5in,即下挖深度 =15.5 m: 而池长则结合地形地质条件并综合考虑各级洪水工 况,最后选定为L=170 m,并按此结构尺寸开展模 型试验研究 半的引用流量,即p=1 210 m3/s,则进入消力池 的各级流量如表2所示 表2消力池消能流量计算表 3模型试验研究 3.1 泄流能力 昆明理工大学及武汉大学两家科研单位对溢流 表孑L的泄流能力进行了量测l2I,分析整理后与计算结 果进行了比较(见表5)。 表5泄流能力计算成果比较 其次.根据下泄总流量。在坝址区水位~流量关 系曲线上插值查取下游水位。下游水位与池后海漫 高程 =1 298.Om之差,即为消能计算时所需的下 游水深h Z_F—Zo。 综上所述,得各级流量下消能计算参数3)。 表3消力池消能参数计算 (见表 山表5中可以看出,理论计算与两单位实测数 据基本吻合,满足设计要求。 表4消能计算成果 阿Water Power Vo1.37 No. 第37卷第1期 孚 ,寺:置女价zK电蚰衣扎 J 况 目B ̄fY't3 图2金安桥水电站泄洪消能建筑物剖面布置 3.2模型试验 从模型试验的成果来看,常规平底水跃消力池 底流速13.95 m/s,对高流速段均应进行抗冲耐磨 设计。 入口处在设计1 况下临底流速高达40.19 m/s,实属 困内外罕见。常规钢筋混凝土结构难以承受如此高 流速大流量的水流,因此临底流速问题成了制约底 流消能方案成立的决定性冈素。根据郭子中先生关 于混合流消能的理论,以及前苏联萨扬舒申斯克 (Sayano—Shushenskaya)水电站工程的实践经验,参 经理论分析及试验研究,最终选定的泄洪消能 建筑物剖面布置如图2所示。 4结语 水力学理论计算和模型试验验证的结果表明, 金安桥水电站溢流表孑L的泄流能力能够满足设计的 要求。 在泄洪消能方案的选择中,由于受地形地质条 件的制约,溢流表孔选用了底流消能的消能方式。 但表孑L泄洪水头高达145 m,最大泄洪流量14 954.2 in3/s.考国内在建相似工程的模型试验成果,若通过在收 缩断面处没置一定高度、具有一定挑射角的跌坎, 使高速水流不直接作用于消力池底板上,可大幅降 低临底流速。多方案试验研究表明,将本工程消力 池前端底板高程降底6.0 II1后,临底流速有大幅度 的降低。 在消力池前端底板降低6.0 Ill的跌坎式底流消 能模型试验的所有:I 况中,有7种工况为溢洪道泄 泄槽末收缩断面处试验流速高达40.19 m/s (设计工况),传统的平底板底流消能难以解决底板 在高速水流作用下的抗冲耐磨及结构问题,因此能 否降低临底流速,是制约本工程泄洪消能成功与否 槽消力池单独运行T况。在这7种工况下,整个流 的关健。经过近两年的理论分析研究,以及有关科 研单位的多个模型试验,通过在收缩断面处设一跌 坎的措施,成功降低了临底流速.使得本1:程的泄 洪消能方案得以顺利实施。 道流态基本相似,库 水面平稳,溢流表孔堰前、 堰面和泄槽段的流态良好:消力池内均能形成淹没 式水跃,随着流量的增大,消力池内水跃跃首的位 置逐渐向下游推移;水跃充分发展区的位置基本不 变。经过模型试验研究和分析.可以得出如下结论 与建议[21: 参考文献: [1]巾国水电顾问集团昆明勘测设计‘研究院.金安桥水电站可行性 (1)枢纽总体布局设计方案基本合理。 (2)泄流建筑物泄洪能力可以满足设计要求 (3)在宣泄校核及设计洪水时,消力池内水流 紊动较为剧烈;但出池水流平稳,孑F泄 年以下洪 水时,出池流速均较小,消能效果较好;池后水力 衔接、归槽均较平顺 研究报告[R].昆明:巾国水电顾问集团昆明勘测设汁研究院, 2005. [2]昆明理_I 大学,武汉大学,中同水电顾问集团昆明勘测设汁研 究院.金安桥水电站整体水T模型试验研究报告[R].昆明:中 国水电顾问集团昆明勘测设计研究院.2005. [3]SL253 2000溢洪道设计规范[S]. [4 武汉水利电力大学.水力学试用教材(上、下册)[M].北京: (4)动水 力分布正常,符合一般规律。 (5)泄槽段最大流速43.68 m/s,消力池最大临 高等教育 版社,1985. (责任编辑 陈 萍) 

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