塑料排水板地基处理固结沉降特性
2021-10-21
来源:乌哈旅游
第27卷第3期 2010年6月 贵州大学学报(自然科学版) Journal of Guizhou University(Natural Sciences) V0I.27 No.3 Jun.2010 文章编号1000—5269(2010)03—0091一o6 塑料排水板地基处理固结沉降特性 钱晓丽 ,张建勋,陈为群 (福建T程学院土木工程系,福建福州350108) 摘要:为了研究塑料排水板在深厚填土地基中对固结度和沉降的影响,结合福建某堆载一塑料 排水板联合地基处理工程,分析计算了仅堆载和加设塑料排水板两种情况下的固结度计算。指 出了软土地基处理在填土加载的同时,必须结合竖向排水体才能符合工程需要,且计算固结度时 必须考虑井阻和涂抹作用。选取了淤泥土的沉降计算经验系数及杂填土的计算参数,分别计算 淤泥层和杂填土的沉降,沉降计算及固结度预测与实际观测数据相符。工程监测数据表明:分层 沉降观测数据与地面沉降测点沉降曲线基本一致,孔压的消散曲线与该测点附近的地面沉降测 点的沉降时问关系曲线基本一致,能正确反应地基土的孔压消散情况,且在地基处理施工过程中 加载没有造成较大的侧向位移,表明项目设计合理,达到预期要求,可为类似地基处理工程提供 理论借鉴。 关键词:排水固结法;塑料排水板;固结度;沉降;监测分析 中图分类号_.TU472.6 文献标识码:A O工程概况 目前工程界已普遍用塑料排水板地基代替袋 (场地东侧分布有砾砂透镜体)、粉质粘土、粗砂、 残积砾质粘性土。 水文地质条件如下:①素土层,透水性较好,赋 水性一般,为上层滞水;②淤泥;③粉质粘土;④粗 砂,透水性好,呈局部分布,赋水量一般;⑤残积砾 质粘性土,赋水性及渗透性差,为相对隔水层。 装砂井,施工效率较高,国内外进行了大量的工程 实践¨ ,但理论固结度计算和预期的沉降值往 往和实际工程存在差距,使得加载系统设计、卸载 时间存在不确定性。为此,本文结合某实际工程进 行固结和沉降计算,并与监测数据对比,从而为类 似工程应用提供了理论依据。 “泉州市海峡体育中心场地地基处理工程”位 于泉州市城东组团中心片区内庄任社区的南面,东 临主干道安吉路,北抵规划道路即城东中心大街。 该体育中心总占地面积34万m ,场地地基处理总 场地自地表以下主要土层的物理力学性质指 标见表1. 表1土层分布情况汇总表 面积约23万ITI .体育馆、游泳馆、商业用房等建筑 采用桩基础,其它场地,如体育场、各类球场、停车 场、市民广场、道路及绿地等用地均采用地基处理 方式。 拟建场地的设计整平标高为4.5 ITI,对差异沉 降敏感度一般。场地为二级,原为耕地,现已回填 平整,场地地貌属海湾冲淤积平原地貌。现场钻探 揭示,场地内分布的土层自上而下为素填土、淤泥 收稿日期:2010—04—20 基金项目:福建省青年人才创新项目(2007F3004);福建省服务海西重点建设项目(闽教高E2oo9]8号);福建省教育厅资助省属高校科研 专项项目(JK2009022) 作者简介:钱晓丽(1970一),女,黑龙江鸡西人,博士,副教授,从事岩土工程的教学与科研工作。Email:qxi0808@163.tom. ・通讯作者:钱晓丽,Email:q ̄O8O8@163.tom. ・92・ 贵州大学学报(自然科学版) 第27卷 根据现场原位测试和室内土工试验的统计分 析结果,各层土主要指标标准值如表2所示: 表2各土层物理力学指标统计表 1设计计算 1.1设计理念和思路 场地曾利用回填土进行预压载处理,堆载时间 求得第一次的加载高度为1.4 m,每天堆土高 度为0.3 m.待固结强度达到70%后,可施加下一 级荷载。否则加荷超过土的承载力极限值,产生剪 切破坏,沉降很大。 2.填土2年后的固结度计算 为两年。回填过程中未辅以其它地基处理措施对 淤泥进行处理,在填土自重及施工荷载等作用下淤 泥的压缩变形大,场地工后沉降问题十分显著。但 是场地下部淤泥土高达60%的含水量没有得到处 理,会使得未来路面沉降量较大。淤泥含有机质, 在城东中心大街一侧较薄,其他地方较厚。其竖向 和水平固结系数分别为0.74×10 em /s和0.80 ×10~cm /s. 日 荷载按2次施加,加载时间为10 d,第二次加 载开始时间为第30 d,加载如图1所示。 乱 根据设计和使用对地基的要求,在如此软弱的 地基上修建体育场的主要问题是地基变形。天然 地基不能满足球场、跑道等对变形的要求。为此, 必须采取措施对地基进行加固处理。经过多因素 多方案比较,本设计确定采用恒载预压结合塑料排 水板法方案对软弱地基进行加固处理。竖向排水 O t1 f2=4o 5--40 图1加载过程设计 t=730 tld 则凼结度为 体采用塑料排水板,以缩短淤泥排水距离,在加快 排水的同时提高淤泥的固结沉降进程。塑料排水 板应穿透淤泥层并进人中砂层或粉质粘土层。塑 )一 ̄e-Bt( )】+ 袁[ )一号e △p=7 5 kPa = 仃 )】 = 料排水板打设完毕后即分层回填地面沉降补偿填 方并碾压密实,使之形成硬壳层,提高密实度和承 载能力。借助表层未经处理的素填土自重和地面 沉降补偿填方作为预压荷载。 1.2仅堆载的固结度计算 1.加压系统设计 =4 kPa/d,gi=嚣-3.5 kPa/d, 8l1, = r/斗 _竺 4×L 10.2 X 100_)- :1515×10 .填土高3.8 m,重度19.4 kN/m ,堆土时间为2 年。地基设计中采用分级填土加载方法,在前一级 加载作用下土层固结、压缩、强度增大后,继续施加 下一级荷载,如此逐级加载直到满足设计荷载和地 基变形与稳定要求为止。第一级容许施加的荷载: Pl= 1×5.14×C +TD 故 =0.268=26.8% 计算结果显示:3.8 m厚的填土,堆载2年,未 处理下部淤泥,固结度仅为26.8%.而实际堆土 中,如果按照地基承载力要求分级加载,每级达 70%的固结度后,再加下一级荷载。实际上不可能 完成。时间太长.必须结合竖向排水体才能达到。 第3期 钱晓丽等:塑料排水板地基处理固结沉降特性 =1一Ot-e-O ・93・ 本工程中填土完成后,沉降很大,有的地方甚至超 载回填,不能仅仅看做是固结沉降,而更可能是土 以堆载加固180 d为例,计算竖向和水平向的 体剪切破坏了。本工程中在打设塑料排水板前又 固结度: 补充填土,堆载约0.5年的时间。 1.3塑料排水板的设计 径阿排枷_1' , 地质条件以ZK84控制性钻孔为例。塑料排 儿:水板间距1.2 m,长15 m,正方形布置,填土3.8 m, 儿 拿: — :19.。 38 淤泥土10.2 m,填土上设500 mm厚的水平砂垫 = ln( _2.2 层,塑料排水板穿过软弱土层,并进入淤泥土层下 —l ‘} /7,的粉质粘土层500 mm(该钻孔处无砾砂层)。塑 —— =1一e-K Ⅳ=1一e-K 百8 8 。^ ‘ =0.92料排水板选择为SPB100系列中的B型,宽度为 竖向排水: :1一 。一 *r2Cv :0.20 100 mm,厚度为4 mm. 塑料排水板的等效直径d 为: 总的固结度: =1一(1一 )(1一_) d :Or2 :1× : =0.93 说明塑料排水板固结以水平向为主。 66.2 mm 2.2考虑井阻作用和涂抹作用 故按直径70 mm的袋装砂井来设计。 以堆载加固180 d为例,计算水平向的固结渡: 水平向排水固结系数C =0.74 X 10 cm /s, t=180 d,设预压达到的固结度为80%,求间距a: 径向排枇-l' = , 口:.I『 : ! n:.In(a/d )×ln[0.8/(1一 )]J n 拿: — :19.‘ 38 r6.5×0.74×10一’×24×60×60×1801”。’ F= + + ,其中 和 是分别考虑涂 L In(a/7.0)×In『0.8/(1—0.80)1 J 抹影响和井阻影响的系数。 解得,口=125 cm,取a=120 em. = 2打设塑料排水板后的固结度计算 ln( -2.2 软土地基的固结度计算中,井阻和涂抹效应是 =( _1)ln 2.77, 两个重要因素。井阻效应是指塑料排水板由下向 上运动过程中受到排水板自身对水的阻力的作用, =从而使塑料排水板周围的土体达到的固结度降低。 孚× kh=孚× 如排水板受土体挤压滤膜向排水板的凹槽挤入,过 一 :(!Q: 兰: !Q:: 4 —0.769 水断面减小或排水板随土层压缩发生弯折,影响弯 =2.58 折段以下水的排出;或滤膜被细小的土颗粒或微生 物堵塞。涂抹效应是指在使用套管把塑料排水板 故F=2.22+2.77+2.58=7.57 打人软土地基的过程中,在塑料排水板周围产生一 :1一e一鲁× :1一e一鲁x Ch Xt 个已经扰动的环状薄层土,使得软土达到的固结度 8 n 8 ̄10—3×24x360Ox180 =1一e-而 — 面 =0.51 降低。 表3为是否考虑涂抹、井阻影响的不同时间的 2.1不考虑井阻作用和涂抹作用 水平固结度计算值: 堆载半年后,按瞬时加载考虑: 表3塑料排水板固结度计算表 贵州大学学报(自然科学版) 第27卷 从表3可以看出,按是否考虑井阻和涂抹因素 的影响,地基处理180 d后的固结度分别为93%和 深度向下线性增长,上覆荷载取最大应力计算。杂 填土最大特点是离散性大,未经严格压实的填土孔 隙率极其不均匀性,故取压缩模量和下层土相同。 .s f—l6o%,可见打设塑料排水板的固结度计算中,应该 考虑井阻和涂抹因素的影响,否则误差很大。从经 验公式来看,竖向增强体长度与砂井直径之比为: l/d =15000 mm/70 real=214>140,应考虑井阻 O"z×Ah ・8×10 = ‘ _i i.oo^1U 149 nlm = × =1.4 x 149.6=208.6 mm 和涂抹的影响,即用非理想井计算。 3最终沉降量计算 3.1最终沉降量计算 则塑料排水板15 m深度范围内产生的预计最 终沉降量为: 560 mm+209.4 mm=768.6 mm. 淤泥层上部土层厚度为3.8 m,折算成自重应 力来计算淤泥土层的沉降: n 一 ,,’_ 4监测数据 4.1沉降一时间的关系图和固结度的关系 5c 善乏×从ii一1 ti 1・oo^■U o.2×103 =399.86 mm sf=m,×S =1.4×399.86=560 mm 在本次地面沉降监测过程中,各场地测点基本 于塑料排水板施工后设置,测点在前期堆土的作用 下产生的沉降量无法测得,故监测沉降量为排水板 对于正常固结土的沉降经验系数m,可查《建 筑地基基础设计规范》(GB 50007—2002)中的表 5.3.5,本例中淤泥土为欠固结土,压缩模量很小, 无法查表。根据国内可靠的工程实例反分析资料, 参考其他规范的研究成果,对于正常固结和稍超固 结的软弱粘性土地基,采用堆载预压的排水固结工 程,同时基底附加压力大于承载力,沉降经验系数 m 宜为1.1—1.4.当压缩模量较小,E≤2.5 打设后的沉降值,固结度完成比值也为排水板打设 后的固结程度。沉降一时间关系曲线在堆载后期 逐渐趋于平缓。其中在l0月份进行场地抽排水, 曲线出现较为明显的降落后,又趋于平缓。 本文选取的特征地质勘察钻孔为控制性钻孔 ZK84,位于1I一2区的热身场外,附近布设的沉降 观测点测得平均地面沉降为490.5—632.5 mm,由 于各地质点的水平固结系数略有不同,及实际施工 MPa,不排水抗剪强度较小时用大值,故本例中取 /n,=1.4. 3.2 回填土最终沉降量计算 3.8 m高的填土为新近回填的欠固结土,其所 操作中的误差,使得各点完成的固结度也略有差 别,推算固结度在64.90%一84.68%之间。表4 是热身场外地面监测数据汇总表,根据各个观测点 的土性参数,再按照加载270 d达到的平均固结度 推算最终沉降量,并给出未来平均的工后沉降值。 可见,按照上部体育场建筑的要求,还需加载一段 时间以减小工后沉降。由表4可知,计算沉降和实 际观测沉降值很接近。 受的前期固结压力P。小于由容重和深度算得的自 重应力P ,沉降计算主要是自重作用下孔隙体积 压缩引起的沉降。沉降计算可根据e—l印曲线, 利用压缩系数C 和先期固结压力P 求出。本例中 采用常规沉降计算的简化方法。由于自重应力沿 表4地面沉降监测结果 4.2分层沉降一时间的关系图 从分层土体沉降时间关系(图2)可见,测点的 分层沉降曲线与该测点附近的地面沉降测点的沉 降时间关系曲线是基本一致的。从测点断面来看, 填土层、淤泥层的沉降量较大,且沿不同深度淤泥 的沉降量逐渐减小。由此,本次的分层沉降数据能 正确反应地基沿不同土层的沉降情况。 4.3孔隙水压力监测成果汇总与分析 本场地在地基处理之前已填土长达两年时间, 在测试初始孔压时土体已处于超孔隙水压力状态, 因此无法根据实测数据推算固结度。但能以此得 到在本次堆载过程中,孔压的消散情况。控制性钻 第3期 ・96・ 贵州大学学报(自然科学版) 第27卷 究[J].工业建筑,2009,39(增):717—719,729. [5]李守庆.塑料排水板处理软土地基施工技术总结[J].黑龙江 交通科技,2009,183(5):24—25. [8]杨敏,周洪波,朱碧堂.软土地基上工业厂房堆场的地基处理 优化分析[J].结构工程师,2004,20(2):43—50. [9]韦文婧,黄良.浅议常规三轴试验及其参数指标的选用[J].广 西大学学报(自然科学版),2006,31(3):262—264. [6]孙伟.塑料排水板加固地基固结沉降特性研究[J].山西建筑, 2009,35(26):91-93. [10]李斌,孙立军.水平边界条件对排水固结处理地基沉降的影响 [7]刘金龙,栾茂田,汪东林,等.土工织物与塑料排水板联合处理 [J].地下空间与工程学报,2009,5(3):587—593. 软基的效果分析[J].岩土力学,2009,30(6):1726—1730. Characteristics of Consolidation Settlement in Ground Treatment for Plastic Vertical Drain QIAN Xiao—li’,ZHANG Jian—xun,CHEN Wei-qun (Department of Ci l Engineering,Fuiian Univemity of Technology。Fuzhou 350108,China) Abstract:In order to study the effect of consolidation setltement in ground treatment for,the consolidation which consider two diferent situations was analyzed combining an engineering of preloading combined with tech- nique to ground treatment,such as preliminary press by accumulated load only or add.It is pointed out that hte pre—compression fiⅡin the treatment of hte soft soil must be combined and the effect of well resistnace must be considered in calculating consolidation.Settlement experiential coefifcients of silt and parameters of miseellane— OUS soil were selected to calculate soil layer setltement separately.Settlement value and consolidation were coin・ cided witIl observations value as well as the layered settlement.And the curve was coincided tll observations value which can reflect dispersion of pore water pressure wel1.The small lateral movement indicates that this pro- ject design is reasonable and confornl expected demand which can provide academic reference to siimlra project. Key words:drained consolidated method;plastic vertical drain;consolidation degree;settlement;monitoring and analysis