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基于DFIG风电场接入电力系统功率控制研究

2020-04-26 来源:乌哈旅游
基于DFIG风电场接入电力系统功率控制研究

发表时间:2020-12-07T15:37:49.933Z 来源:《中国电业》2020年7月20期 作者: 潘旻琪[导读] 由于化石能源枯竭和环境严重污染,清洁能源风能发电技术较成熟 潘旻琪

广东电网荔湾供电局 510370

【摘 要】由于化石能源枯竭和环境严重污染,清洁能源风能发电技术较成熟,逐渐引起人们的重视[1]。然而,风电的波动性、随机性和间歇性等特点对电网稳定性和安全性产生了冲击。因此,有必要对风电并网功率控制进行研究。本文基于双馈感应发电机(DFIG)风电场接入系统,通过仿真得出了以下结论,MPPT在不同风速下能够不断调整风机输出有功功率功率,使电网接收到更平稳的功率;静止无功补偿器(STATCOM)的就地补偿使风电场发出更稳定的无功功率[2]。

关键字:风电场;双馈感应发电机;功率控制;最大风能追踪(MPPT);静止无功补偿器(STATCOM)

在本次仿真中使用到的模型是三机九节点模型,正常状态下的三机九节点模型情况,如下图4-1所示为不含风机部分的三机九节点线路图,图4-2所示为风电场部分,其中G1、G2是同步机组,同步机组包括发电机模型、励磁系统模型,不计及调速系统模型等其他动态元件,G1d是风力发电机,与之相连的还有变压器、逆变器等组成了三机九节点中的风电场部分;PCC风电场釆用同节的单机等值模型;风机的并联台数为5台,每台的有功出力为4.5MW,无功出力为0.2MW,功率因数为0.88。

而下图4-2则是本次三机九节点的风机部分模型图:

与风机相连的PCC母线上的电压、频率分别如下图4-3、图4-4示,风机的原始输出有功情况如下图4-4所示,仿真时间为100s。在点击初始化后进行RMS/EMT仿真,得到如下结果:

一开始的上升阶段是由于风机本身在运行后,转速慢慢上升,有功输出逐渐达到额定值,由于转轴达到额定速度不可能在一开始就达到额定频率。在达到额定转速后,从图4-5中可以看出输出的频率很稳定,系统处于正常状态。 一、有功仿真过程

衡量电能质量的一个重要指标就是频率[3]。电力系统要想实现在额定频率下的有功功率平衡,同时还有必要的备用容量,都是保证频率质量的基本前提。负荷变化会引起系统频率的偏移,当系统发电机发出的有功功率与有功负荷相等时,系统频率保持不变;当系统发电机发出的有功攻率大于负荷所消耗的有功功率时,系统频率会随着电机转速的增大而增大;当系统发电机发出的有功小于负荷所能消耗的有功时,系统频率会降低。以下仿真均建立在有足够风能的前提下完成[4]。 (一)当总负荷的有功变化时,系统频率的变化情况:

在连接好的三机九节点系统中的BUS A母线上新增一个负荷,仿真时间是10s:

事件一:设定新增负荷值为,开关原本为闭合状态,连接在母线上,在1s时对该负荷设置一个开关事件使开关断开与母线的连接,在1.025s时再设置一个开关事件为闭合开关使负荷再次接上母线,恢复为初始状态;

事件二:设定新增负荷值为,开关原本为闭合状态,连接在母线上,在1s时对该负荷设置一个开关事件使开关断开与母线的连接,在1.025s时再设置一个开关事件为闭合开关使负荷再次接上母线,恢复为初始状态;

事件三:设定新增负荷值为,开关原本为闭合状态,连接在母线上,在1s时对该负荷设置一个开关事件使开关断开与母线的连接,在1.025s时再设置一个开关事件为闭合开关使负荷再次接上母线,恢复为初始状态;

事件四:设定新增负荷值为,开关原本为闭合状态,连接在母线上,在1s时对该负荷设置一个开关事件使开关断开与母线的连接,在1.025s时再设置一个开关事件为闭合开关使负荷再次接上母线,恢复为初始状态;

开始仿真,分别在不同事件下观察PCC母线上的频率变化情况以及新增负荷的有功变化情况,分别如下图4-6、4-7所示:

可以看出,负荷变化值越大,频率波动幅度越大;反之,负荷变化值越小,频率波动幅度越小。负荷变化将会引起频率的偏移。我国规定风电场中只要其输出有功功率占总输出有功的20%及以上时,该风场必须有能够自动参与频率调整的能力,达到有差调节的目的。全系统的频率是统一不变的,调频问题涉及到整个系统。因此,对有功功率控制的程度会影响到系统频率的变化[5]。

图4-7 PCC母线频率变化图

(二)不同风速下,MPPT对风电场输出功率调节的影响[6]

在三机九节点模型中,把风电场的MPPT曲线设定好后,设定事件并进行时长为10s的仿真。

事件一:在0.5s处设定一个参数事件,将风速从原来的13.778m/s变到12m/s;然后,在1s处设定一个三相短路事件;最后,在1.025s处设定清除短路事件,将故障清除,观察风机对外输出有功功率的变化情况,并进行分析。

事件二:在0.5s处设定一个参数事件,将风速从原来的13.778m/s变到10m/s;然后,在1s时BUS B处设定一个短路事件;最后,在1.025s处设定清除短路事件,将故障清除,观察风机对外输出有功功率的变化情况,并进行分析。 开始仿真,观察不同事件下风机的出力变化情况,如下图4-8所示:

可以从图4-8中看出,事件一发生时,由于在0.5s处风速发生了改变,风速从原来的13.778m/s变为了12m/s,可以从图中清晰的看到风机有功输出明显下降了,原因是此时风机叶片上获得的动能减少,风机输出有功同样减少。然后在1s时,BUS B上出现了三相短路故障,从图上可以清晰看到此时的有功发生跌落接近为0,系统还发生了一定程度的震荡,可以看出此时的电网非常不稳定,在0.025s后将故障切除后,风机输出有功回升,并逐渐稳定下来,但是与之前的有功输出相比较有一定程度的下降。主要原因是风速的下降使得风能最大捕获点也下降了,此处风机输出功率发生变化的原因可以用风机最佳功率-转速曲线来解释。如下图4-9所示为风机最佳功率-转速曲线,假定风速在13.778m/s时风机在最大风能捕获情况下运行在E点,而风速为12m/s时风机在最大风能捕获情况下运行在C点。当风场风速从13.778m/s变到12m/s时,工作点会从点E转移到点D,因为在机械惯性的作用下,转速不会随风速的变化而立即改变,所以就会存在输出功率大于输入功率的情况,此时转速上升,在采用了闭环控制情况下,如选图4-10 所示,意思是控制系统会对风机的转速和功率进行实时监测,将此时风机的实际输出功率和最有输出功率值进行比对,利用两者之间的误差值作为信号对风机的输出功率进行调节,能让风机保持在最佳功率-转速曲线运行,工作点运行到点C时达到平衡,即当前点C为目前条件下的最大功率输出点。这就是在MPPT控制方式下风机实现了最大风能捕获,输出功率为当前条件下的最大值。像点C、点E是和曲线的交叉点(即最大风能捕获点)。

图4-9 风机最佳转速-功率曲线

可以从上图4-11中的PCC母线相应的频率变化看出当风速变小时,由于风机的机械惯性,输出功率大于输入功率,则转速也会上升,转速与频率的关系式为,因此频率也随之上升,而当1s发生短路故障后,系统失稳,导致频率急剧减少,在故障清除后,随着发电机转速恢复至当前情况下的最大风能捕获点时,频率也由一开始的震荡波动到最后的稳定。二、无功仿真过程

电压是衡量电能质量的一个重要指标。电力系统的运行电压水平取决于无功功率的平衡。假设系统的频率维持在额定值不变时,系统中各种无功电源的无功功率输出(简称无功出力)应能满足系统负荷和网络损耗在额定电压下对无功功率的需求,否则电压将会偏离额定值。

为了确保系统的运行电压具有正常水平,系统拥有的无功功率电源必须满足正常电压水平下的无功需求,并且有必要的备用容量。从改善电压质量和减少网损角度出发,必须尽力做到无功功率的就地平衡,减少无功功率长距离和跨电压级的传送。这是实现有效的电压调整的基本条件。

(一)不同的负荷值突增对系统电压的影响:

在三机九节点系统中,在无STATCOM进行无功补偿情况下,对BUS A母线分四次设置四个不同事件,仿真时长为10s:

事件一:负荷初始状态为不与母线连接,在1s时设置开关事件使开关闭合接入系统,然后在1.025s时设置新的开关事件使得开关断开,负荷退出系统运行,观察节点电压的变化;

事件二:负荷初始状态为不与母线连接,在1s时设置开关事件使开关闭合接入系统,然后在1.025s时设置新的开关事件使得开关断开,负荷退出系统运行,观察节点电压的变化;

事件三:负荷初始状态为不与母线连接,在1s时设置开关事件使开关闭合接入系统,然后在1.025s时设置新的开关事件使得开关断开,负荷退出系统运行,观察节点电压的变化;

事件四:负荷初始状态为不与母线连接,在1s时设置开关事件使开关闭合接入系统,然后在1.025s时设置新的开关事件使得开关断开,负荷退出系统运行,观察节点电压的变化。

开始仿真,观察系统在不同事件下PCC母线上的电压变化情况,如下图4-12所示:

(二)是否有STATCOM对系统无功的补偿情况:

在连接好的三机九节点系统中进行仿真,仿真时长为10s,分别实行不同事件,研究分析并得出相应结论:

(1)不带附加负荷:

事件一:风电场中的STATCOM是接入系统的状态并运行,观察节点电压的变化; 事件二:风电场中的STATCOM退出系统运行,观察节点电压的变化。

开始进行仿真,同时观察不同事件下PCC母线电压的变化情况,如上图4-13所示:

因为STATCOM的原因,在正常情况下对系统的无功进行少许补偿,节点电压比没有STATCOM时的电压值高了一点,但这不会对系统正常运行造成影响。 (2)带附加负荷:

在连接好的三机九节点模型中,在BUS A上接入新负荷,在1s时设置开关事件,负荷开关闭合接入系统,在1.025s时设置开关事件,负荷开关断开退出系统运行,仿真时长10s:

事件一:风电场中的STATCOM接入系统运行,对系统进行无功补偿; 事件二:风电场中的STATCOM退出系统运行,系统没有无功补偿装置。

开始进行仿真,同时观察对比不同事件的PCC母线电压异同点,如下图4-14所示:

对比两个事件,可以观察出它们的相同点是在受到相同的小扰动时,两事件中PCC母线上的电压跌落都是一样的;不同点是有STATCOM对系统进行无功补偿下的电压不会跌落到太小的值,相反没有STATCOM进行无功补偿时,节点电压会下跌到更低值。可以得出无功补偿装置对电网电压的稳定有着无可替代的作用。

(三)当三相短路时,是否有无功补偿对系统电压的影响: 在三机九节点模型中,设定事件并进行10s的仿真:

事件一:将STATCOM与系统相连接,在1s时BUS B上设定三相短路事件,在1.025s时将短路清除,观察PCC母线上的电压变化,并进行分析;

事件二:将STATCOM退出系统运行,在1s时BUS B上设定三相短路事件,在1.025s时将短路清除,观察PCC母线上的电压变化,与事件一进行对比并分析。

开始进行仿真,同时观察不同事件下PCC母线电压的变化情况,如下图4-15所示:

可以从下图4-15中观察得出,在系统没有STATCOM参与调节时,当发生大扰动时,系统会出现失压情况,节点电压不断下降,当故障被清除后,系统电压将恢复到一定水平,从事件一中得出,由于没有无功补偿器为系统就地提供无功进行补偿,只能依靠风电机组本身进行一定的无功调节,系统功率因数为0.88,能够为自身提供一定的无功支持,因此最终系统节点电压能够恢复到原来的水平,从故障清除后需要0.5s恢复到原电压水平;从事件二中得出,有STATCOM进行无功的就地补偿,因此事件二只需要0.25s就能够使节点电压恢复到原来的水平。因此,可以得出有无功补偿的系统更为稳定,受到大扰动后能够更加迅速的恢复,对生活生产的影响较小。

在有功部分的仿真中,得出在有MPPT(最大风能追踪)方式下,当系统在不同风速下,风机最终都会达到在该条件下输出的最大功率,让风电机组尽可能在接入系统时输出当前状态下最大有功功率,尽量让系统输出的有功维持在一定水平内,让风电场输出的功率尽可能的稳定,满足调度中心对风电场所发电量的要求,并达到有功控制的目的。 在无功部分的仿真中,通过对比有无无功补偿器(STATCOM)下,在系统受到大扰动后,通过对比从故障后恢复到原先水平的用时长短来分析出,在有STATCOM时,节点电压恢复的时间比没有STATCOM参与调控的时间短。得出结论为无功补偿器对系统稳定起了很大作用[7]。 参考文献[1] 王婉琳.我国新能源与可再生能源立法研究.环境经济[N].2014(3).50-57 [2] 赵宇,郭清滔,王奔等.基于变结构控制的交流励磁变速恒频风力发电机励磁控制研究[J].电力系统保护与控制, 2010, 34(15):12-17 [3] 张文通.风电场有功功率控制策略研究[D]. 硕士:华北电力大学.2013.6 [4] 胡绍猫,陈秉均.基于Matlab的双馈风力发电机的模型研究与仿真[[J].机械与电子,2006,(8):25-27. [5] 张晓杰.风电场有功功率控制方法研究[D].硕士:北京交通大学.2016.3 [6] 陈思卓,郭鹏,范晓旭.双馈式风力发电系统最大风能跟踪控制的研究[[J].电力科学与工程,2010, 26(1): 01-04. [7] 张锋,晃勤.STATCOM改善风电场暂态电压稳定性的研究[[J].电网技术,2008,32(9): 70-73

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