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链板机故障分析及改进

2020-05-23 来源:乌哈旅游
维普资讯 http://www.cqvip.com 链板机故障分析及改进 口张才友 链板机是用来输送炼铁高炉的熟料——竖炉氧化球团的重 大,但实际上这种情况几乎不可能。 要设备,其运行状况的好坏直接影响球团的生产。南京钢铁有 链 以上原因造成链板机经常掉轨、爬轨, 板 限公司球团厂共有两座8m 竖炉,设计年产合格球团80万t,配 啃托辊挡边,还对运输板上连接螺栓 机 匿 有两台设计运输能力为90t/h的BGZ一800型链板机。自球团生 有扭、拉、挤等作用,使得连接螺栓松 行 产以来,故障频繁,备件、维修费用居高不下,严重制约着球团的 方 动甚至拉断,从而造成运输板松动、脱 向 正常生产。 落。当一块运输板脱落未及时拿掉或 一停车,会造成大量运输板被刮掉。 图2改进前的链 、故障及原因分析 1.故障现象 (2)左右链节的距离(链距)设计 板机左链节 链板机自1997年上半年以来,一直故障不断:动套、静套及 欠合理。左右两边链节的链距应该是 受力示意图 头尾链轮磨损严重,静套、链节啃头尾轮齿面和其它非工作面, 相对固定的,不可随便变动,但由于设计的缺陷,链节可以向内 穿心管的垫片越加越多,链距(左右两边链节的距离)与轨道中 移动。这造成对运输板螺栓的挤压剪切力(在链节歪斜时力更 心距差距越来越大,从而造成链条掉轨、静套刮机架立柱、运输 大),加上第(1)点的原因和为了防止静套跑出,垫片越加越多, 板被拉坏等等。 2.原因分析 (1)链节的安装方向设计不合理。如图l所示, 当头轮转动,通过轮齿与静套的外径啮合而带动链 节向前运转时,两边的静套与链节共有四个面(如图 链 l中的A、B为左链节的两个面,右链节也有相应的 板 机 两个面)在拉力作用下发生摩擦,因而造成静套和链 运 节严重磨损。 行 方 由于四个面磨损不均,因而造成每一链节在通 向 过头轮时,在很大的拉力作用下,每个链节的两个面 (假设左链节A、B面磨损如图2),要与静套接触,使 得链节歪向一边,从而对每边的链条有一个横向的 作用力(图2)。另外,从图2中,还可看出动套的磨 1.左链节(原右链节)2.动套3.静套4.穿心管 损会加剧。如果四个面呈大致对称的内或外八字 5.运输板6.右链节(原左链节)7.管子 时,由于横向力相互抵消,对整个运输板的影响不 图3 改进后 使得链距越来越小,造成掉轨、爬轨,螺栓、运输 3 板脱落,而被迫停机抢修。 二、改进措施 1.链节之间的连接安装同改进前,只是在 链 安装到设备上时将原 板 左链节(图1中的1) 链 机 运 放在右边,原右链节 板 机 行 方 (图1中的6)放在左 运 向 边,然后将运输板安 行 方 装上去(图3)。 向 头 当头轮转动,通 作 过轮齿与静套的啮合 图4改进后的链板机 1.左链节2.动套3.静套4.穿心管5.运输板6.右链节 而带动链板机向前运 受力左链节(原 图l 改进前的链板机链板装配图 转时,静套与链节中 右链节)示意图 团 设__理与维_2002 No8 维普资讯 http://www.cqvip.com 离心制冷压缩机 压缩机低压缸转子主轴断裂的 摘要通过对离心式制冷 低压缸转子转速12789r/min,七级叶轮 精密齿轮箱传动比1.45235 高压缸转子转速18574r/min,五级叶轮 二、主轴断裂的原因分析 1.三次断轴情况 原因进行全面分析,确定了转 子改造方案,经过实践证明,转 子改造是成功的。 主轴断裂原因及对策 一第一次断轴情况:工艺号为机一302/1。装置1993年12月 、概述 停工大修后,于当月24日下午启动机组,并成功地投入生产,25 ATlJl30—42压缩机是由 日晚因人口分离器液位超高而联锁停机,22:05处理好分离器 液位,并按操作程序启动机组后,机组突然振动加大,并伴有吼 叫声,随后主轴断裂。 重庆通用机器厂仿照北京燕化 炼油厂进口的德国]3orsig公司 离心式氨制冷机组设计制造 的,采用两缸压缩。驱动电机 通过齿轮箱增速带动低压缸转 子,再由低压缸转子通过精密 齿轮箱增速驱动高压缸转子。 第二次断轴情况:工艺号为机一302/2。该机组是正常停机 的备用机组,1993年装置停工检修时,曾开盖校核过同心度,发 现低压缸转子联轴节的齿套上有3个齿根出现裂纹,而进行了 齿套更换。1994年1月26日下午试机,启动后声音异常,3min 后手动停机,27日上午10:25再次启动机组,在头30s内机组声 音正常,尔后发出周期性吼叫,振动加剧,随后主轴断裂。 口 电机与齿轮箱间采用弹性柱销 刘 昌 明 对轮连接,齿轮箱与低压缸、低 第三次断轴情况:仍发生在机一302/2。机组上次断轴后更 换了主轴,利用旧叶轮重新装配了转子。更换了齿轮箱的主、从 动齿轮和低压缸的气封等零部件。1994年9月30日试机正常 后,停机备用。1995年5月l1日17:50再次启动机组并投入生 产,次日21:26该机组突然声音异常,但很快消失,21:55再度出 现周期性吼叫,随即发生主轴断裂。 2.断裂分析 压缸与精密齿轮箱、精密齿轮 箱与高压缸之间都采用齿形联 轴器连接。结构如图1所示。 1993年12月至1995年5月, 该压缩机先后发生三次低压缸 转子主轴断裂故障,不仅造成 了较大的直接损失,也导致装 低压缸转子主轴三次断裂的部位和断口情况完全相同。断 裂部位均是位于主轴动力输入端轴承内侧,轴颈与气封轴径圆 弧过渡处。断口边缘没有明显的塑性变形,呈碟状,凸状端在压 缩机主轴叶轮一端,凹状端在主轴联轴器端。 置降量生产。通过对转子主轴断裂原因的分析,从1997年起至 1999年底,对机组低压缸转子进行了技术改造。从根本上解决 了机组存在的隐患。保证了安全生产。 根据断口的宏观特征,及发生断裂的位置在易产生应力集 中处,因此,将三次主轴断裂确定为旋转弯曲疲劳失效断裂。 3.疲劳失效的原因 低压缸转子主轴材质为35CrMoA,调质处理。断口部位材 料成分及机械性能均与出厂资料相符合,断口的金相分析显示: 材料组织为细小的回火索氏体,没有明显的晶粒粗大的缺陷,硬 的动套各有一个接触面,如图4示出了左链节(原右链节)的接 这样既给链节一定的活动余量,同时又给链节一定的限制,以保 证链距与轨距相匹配。 触面A.在拉力作用下发生摩擦,是一对合理的摩擦副(符合力 学原理),虽然动套与静套的硬度不同,动套较软,工作时动套易 磨损,但运转时两边静套与两边动套各只有一个接触面,而动套 的中心又在链节正中,即使两边动套有可能磨损不均,对链条的 横向作用力也很小。 2.在穿心管(外径34ram)的外面再套一根内径40ram左右 3.在爬坡的弯道处上部链条的正上方增加两组压轮,以防 止链板机在非正常工作时链节脱离托辊而腾空。W02.08—13 作者通联:南京钢铁有限公司球团厂设备科210035 (编辑 王 其] 的管子(图3中的7),其长度比两静套内侧的距离略小3~5ram, 设_一理与维_2002№8 囡 

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