S7—300PLC在热处理炉控制系统中的应用
摘 要 本文主要介绍了西门子S7-300系PLC在小型热处理炉的应用,重点对此系统中装出料机控制及炉温控制进行了介绍,针对此热处理比较独特的脉冲点火及大小火控制系统,结合FB58PID温度控制模块,文章也在原理上进行了介绍。
太钢不锈钢股份有限公司热轧厂热处理炉为西门子S7-300系列PLC,通过PROFIBUS-DP现场总线连接主控室、电磁站及各风机、小车变频器,组建分布控制网络,同时利用成熟的脉冲点火控制方式及可靠的物位、温度及流量传感器,组成完整、高效的控制网络,这种集散控制方式大大提高了系统功能。
关键词 PROFIBUS;网线通讯; FB58; PID控制
1硬件配置与网络结构
1.1硬件配置
1.2系统关键部件介绍
1)HMI操作站
2)PLC硬件参数
3)传感器
4)执行元件
炉门液压缸,小车大臂液压缸,比例换向阀,电磁换向阀,脉冲点火控制器。
1.3网络结构
2系统完成的主要功能
热处理炉PLC自动控制系统完成两大功能:装出料小车自动控制;炉温控制。
2.1装出料小车自动控制系统
装出料小车自动控制系统主要是按以下流程执行功能:当炉内钢板烧钢时间到达出钢时,将炉门提升到炉门升到位限位,同时将装出料小车的托臂升至中间位,此时装出料小车在行走电机的驱动下,向炉内以15Hz的速度行进,当小车行进至前进减速位时小车电机减速至5Hz继续行进,当到达前进限位时电机停
止运转,小车停止。此时小车大臂抬升至最高低,到位后小车开始以25Hz后退,退至退减速位时开始减速到5Hz,小车继续退后到后退到位限位后,小车大臂下降至最低位,同时炉门下降到最低位,完成一次出钢。当要装钢时,小车在退到位的位置先将大臂升至最高位,之后和出钢过程相同,小车前进至炉内,到前进到位后,小车大臂降至中间位,到位后退出炉,大臂保持中间位不变,炉门降至最低位,完成一次装钢过程。
2.2炉温控制系统
炉温控制主要是利用13组脉冲点火烧嘴的大小火控制对各个区域进行温度控制,温度控制主要是利用OB35中调中FB58,该功能块再结合脉冲点火控制程序来实现。
由操作工在HMI界面上输入给定的温度值,系统接受此值后,与热电偶所反馈的实际温度值进行比较,形成偏差后,经过FB58模块的运算,形成一个脉冲形式的控制量,以控制脉冲点火控制器的开关时间。下面简述FB58的基本控制原理。
FB58首先对现场的模拟量信号进行标准化处理,以便使CPU可以识别这些数值。然后再按照现场调试情况来确定PID中的各项系统,基本调节原理为:比例:对偏差信号进行适度放大,以达到快速响应的作用。微分:对阶跃输入信号前沿“反应”激烈,其性质有加速作用。 积分:对阶跃输入信号前沿“反应”迟缓,同时消除静差。模块在进行完内部处理运算后将CPU中的数值经过标准处理后,变成现场可控制的脉冲信号,以达到控制相应的脉冲点火控制器的目的。
3系统特点
1)本系统中,硬件方面采用集散控制思路,减少控制电缆,采用区域间数据通讯传输,减少故障点,增加了传输速度与系统的可靠性;
2)软件编程方面运用了结构化程序设计思路,将相对独立、集中的控制放到一个程序功能或功能块中;
3)主程序中调用满足各种条件下的功能及功能块,使得程序的可读性强。
参考文献
[1]西门子电气传动有限公司.STEP 7 V5.1 编程使用手册.2003.
[2]西门子电气传动有限公司.温度PID控制功能块FB58使用入门.2001.
[3]电力拖动自动控制技术.上海工业大学, 2000.
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