PLC在工业锅炉自动水位控制中的应用
2023-03-16
来源:乌哈旅游
・ ・ 科技论坛 PLC在工业锅炉自动水位控制中的应用 韩瑞宝 (牡丹江温春药业有限责任公司,黑龙江牡丹江157041) 摘要:蒸汽锅炉是工业企业中比较普遍的设备,水位控制尤为重要。一旦缺水,就有可能造成锅炉爆炸,给企业造成重大的经济损 失,严重可能危及人身安全。用PLC(可编程控制器)来控制既简便又准确,增加了蒸汽锅炉运行的可靠性。 关键词:工业蒸汽锅炉;PID控制;PLC 1简介蒸汽锅炉系统的组成 蒸汽锅炉系统运行的示意图如图1所示。工业蒸汽锅炉由图1可 知,燃料和空气通过炉排进入炉膛(燃烧室)点燃,高温的火焰产生的热 量传递给汽包使汽包产生高压饱和蒸汽,经调节阀将高压饱和蒸汽供 给所需设备使用。同时,燃料燃烧过程中产生的烟气,经省煤器将锅炉 给水和空气预热器预热空气预热,最后由引风机送向烟囱排向空中。在 这个阶段,最难控制的就是水位的控制。一旦缺水,就有可能造成锅炉 0 爆炸,给企业造成重大的经济损失,严重可能危及人身安全。传统的控 制方法是看水位表,水少的时候官动给水泵加水,水到达水位上限是关 闭给水泵。这样的控制极易出现事故。万一司炉工人—个疏忽忘加水 了,就有可能造成锅炉爆炸。为了安全,采用PLC自动控制上水,既减少 引风机 烟囱 鼓 机 图1蒸汽锅炉系统运行的示意图 司炉工人的工作量,又保证锅炉的安全。 2.4注意事项。2.4.1 2自动上水改造方案 变频器可以产生高次 根据系统原来运行状况,本着既能控制简便、又能节能降耗安全且 谐波,干扰通讯,模拟 费用较少的方针,我采用了1台变频器带动2台电动机给水泵的方案。 信号需要PLC采集,要 如图2所示。在这个方案中,我将在原有的锅炉层的控制系统——Dcs 进行信号的A/D和 充分利用了,同时改进了控制方法新增加了PLC(可编程序控制器)、控 D/A处理转换,在处理 制信号转换装置和变频器。 转换过程中,变频器高 2.1硬件控制系统。2.1.1采用了三菱公司的变频器FR—E740。三 次谐波可以干扰从而 菱变频器FR—FR—E740是三菱公司的产品。是一种商陛能变频器,它 影响信号的失真。因 配置灵活、调试简单,适用于很多需要变速调速运动的场合任意调速, 此,可以把将变频器地 它具有多种输入输出接口,接收和输出模拟信号,电流、电压信号。与工 线零线分开接并且要 控机、编程器配合,就能形成自动化控制系统。换—句话说,什么时候加 加装滤波装置。2.4.2为 速,什么时候减速,什么时候正转、反转,一切都可以预先编程,它会忠 了节约降低成本,采用 诚准确的执行命令。2.1.2三菱FR2N型可编程控制器。三菱FX2N系 原有的控制信号要通 列可编程控制器是小型化,高速度,高性能和所有方便都是相当于FX 过隔离装置过滤后送 图2自动上水系统控制原理图 系列中最高档次的超小形程序装置。除输入出l6—25点的独立用途外, 到信号接收装置。2A.3 设定值 还可以适用于在多个基本组件间的连接,模拟控制,定位控制等特殊用 工业蒸汽锅炉给水在 途,是—套可以满足多样化广泛需要的PLC。在基本单元E连接扩展单 锅炉运行过程中是非 号 元或扩展模块,可进行16—256点的灵活输入输出组合。可选用 常重要的环节,它的可 16/32/48/64/80/128点的主机,可以采用最小8点的扩展模块进行扩 靠性、稳定性直接关系 展。可根据电源及输出形式,自由选择。 到生产运行的稳定与 2.2运行方案。蒸汽锅炉运行时,可以开1台给水泵供水就可以满 安全和企业的发展前 足所需用水量,因此,控制系统可以用恒液位控制对运行蒸汽锅炉的汽 途。因此,如果变频器 图3 PlD原理图 包水位进行控制即可。利用转换开关将开关拨到对应位置,通过锅炉原 出现故障后,司炉工人可切换至原有控制系统继续使用锅炉而不影响 有控制系统中的DCS装置手动控制器将锅炉电动阀完全打开给汽包 生产,这一项联锁措施至关重要。 进水后,之后再通过手控转换装置切断DCS控制信号,切断原有控制回 3结论 路,进水电动阀保持常开状态。同时用切换开关切人PLC控制系统,利 用PLC控制变频器进行调试是现在企事业单位应该采用的方法, 用PLC将蒸汽锅炉汽包液位信号进行PID运算处理后,通过控制信号 变频器的选型、容量关系到系统运行的安全性和可靠性。若将计算机技 转换装置,将三菱PLC输出的4~20mA模拟信号通过A/D转换传递 术与PLC和变频器有机的结合起来,可以降低成本,提高生产效率。我 给变频器,从而由变频器控制的电动机输出转速。在本方案控制过程 相信这种技术以其节能、环保、方便、工作效率高等优点,在企业中得到 中,关键的是调整过程参数PID达到—个满意的值。由于在工业蒸汽锅 广泛应用。 炉运行过程中,根据负荷要求不同,决定了我们提给水流量的多少和给 参考文献 水水压力的大小。为了确保系统稳定的运行,不出现少出现大的波动, [1】宋德玉.可编程序控制器原理及应用系绫设计技术 .北京:冶金工业 可能会对生产造成,在调试过程中,应多次反复调整PID参数大小,直 出崩 社。1999. 至达到控制过程的最佳状态。 [2]陈诗滔.工业过程l钗表与控制咖.北京:中国轻工业出版京 l998. 2.3 PLC控制。本系统的核心控制器件是PLC,它。识别信号、对运行 口储缪,王淑英.电气控制与PLC应用 北京:机械工业出版,2006:47— 状态进行处理、联锁保护、逻辑运算,对输入的N个模拟信号进行运算 152. 处理后,输出规定的数字信号控制变频器的运行频率,调整电动机的速 [4]张扬,蔡春伟.S7-200PLC原理与应用系统设计阿北京:机械工业出 度。程序结构运算比较复杂,在控制过程中对液位信号进行PID运算的 版社。2007:l8—23. 程序,原理图如图3所示。 作者简介:韩瑞宝(1973,7一),男,本科学历,现任黑龙江农业经济职业学院兼职教师,工程师,研究方向:电气自动控制。