提高抽油机井系统效率的措施及效果
提摘要:本文从有杆泵抽油机井的井下工具、地面设备、配套设施等各个环节,对影响有杆泵机采系统效率的因素进行了细致地分析,并针对各影响因素提出了有效的对策,对于提高有杆泵抽油机井的系统效率,降低油井运行成本,实现油井节能降耗,具有一定的指导意义。
关键词:抽油机井 系统效率 措施及效果
2 抽油机井系统效率影响因素分析
影响有杆泵抽油机井系统效率的因素较多,它不仅受抽油设备和抽油参数的影响,而且还受油井管理水平和井况的影响。根据抽油机井系统的组成情况
(1)电动机损失部分功率△P1:当电动机输出功率为额定输出功率,电动机的工作效率与额定效率接近或相等,否则将低于额定效率;而在抽油机工作时,负荷变化极大,所以其电动机的工作效率低于其额定效率。据资料显示,电动机的额定效率约为90%,而应用于抽油机上的工作效率只有70%左右,这部分功率损失对系统效率的影响很大。
3 提高抽油机井系统效率的措施研究
3.1改善电动机自身工作特性实现节能
通过使用高转差电动机(转差率为20-30%,常规电动机转差率仅为2-5%)改变电动机的硬特性,提高启动状态的输出功率,降低所选电动机的额定功率PN,使电动机平均工作功率与额定功率的比值尽可能大,尽量接近50 %(常规机一般在30%左右,资料表明当电动机负荷低于50%PN时,电动机的效率会急剧下降),从而提高电动机的工作效率,实现大幅节能。这种方式受抽油机工况影响较大,一般在抽油机负荷较小时应用效果较好,若抽油机的负荷较大,则不宜应用。
在现场应用效果比较突出的是永磁同步电机,它的电机效率比其他电机高5-10个百分点,且具有起动力矩大过载能力强,装机功率低;运行效率高,尤其是在低负载率下,其电机的效率仍在90%以上。
3.2增设节能控制柜进行无功补偿
通过增设节能控制柜对电动机进行电容低压就地补偿,即在电动机定子绕组上并接容性负载,使电动机这个感性负载的电流滞后,使无功功率下降,这样可以减少电源变压器的视在功率,提高电网的供电质量,尽管从单井没有节能,但从整体上看则实现了节能降耗。
3.3 改变抽油机运动学特性节能
众所周知,长冲程、低冲次是实现节能的的有效手段,但是由于冲程的增加,有杆抽油设备体积就必须随之增大,不仅增加了投资成本,也为日常生产带来较大的麻烦。因此,长冲程、低冲次抽油机不能在油田得到广泛应用。通过改变抽油机四连杆结构、参数等手段改变抽油机的运动特性,降低悬点加速度,使运动更加平稳,减小动载荷,使扭矩变化均匀,实现节能,与长冲程、低冲次抽油机殊途同归。目前油田应用较为广泛的有双驴头抽油机等节能型抽油机。
3.4 精确平衡实现节能
实验表明,当上冲程电流与下冲程电流的比值在80%-100%之间时能耗最低,而普通抽油机往往不能达到上述平衡效果。通过在常规抽油机上增设机构实现对抽油机的精确平衡,从而抽油机的复合平衡曲线与负荷曲线更相似,分散了峰值扭矩,减小扭矩,使净扭矩曲线更加平滑,达到节能目的。
3.5 逐步淘汰高能耗的电磁调速电机
目前第一采油厂下二门油矿采用电磁调速电机的油井尚有18口,均为低冲次、低液量稠油井,从下面11口井应用电磁调速电机油井系统效率的检测情况看,这类井的系统效率很低,平均仅为5.95%。
对以上11口此类要求低采液强度的抽油井需要逐步淘汰电磁调速电机,有以下两种方式:
(1)采用节能型电机+变频控制柜。此种方式的优点是油井调参方便,可置换性强;缺点是变频柜的一次性投资高,约为3-4万元。
(2)采用节能型电机+减速器装置。此方式的优点是减速器价格相对便宜,约3000-4000元,缺点是增加了摩擦副,系统效率会受到一定影响,且油井调参困难,可置换性差。
3.5 加强油井现场管理工作
完善的生产现场管理措施,对于提高机采系统效率也有很大的影响,它的特点是少投入,多产出。通过对抽油机井采取调参、调平衡、调盘根盒松紧程度、调皮带松紧及对抽油设备、井口设施实施“五率”(基础水平率;驴头、悬绳器、盘根盒对中率;运行平衡率;紧固合格率、润滑合格率)检验措施,保证抽油机井运行在最佳经济状态。
4 结束语
提高系统效率是一项长期、基础、综合的工作,提高系统效率对节约能耗和提高经济效益有很大好处。提高抽油机井系统效率要对影响抽油机系统效率的诸
因素进行系统研究,并采取行之有效的节能降耗措施,才可能把抽油机系统效率提高到一个较高的水平。
参考文献
[1]崔学军 提高抽油系统效率的研究与应用 《新疆石油科技》 2009 第1期
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