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锅炉改造方案

2024-07-03 来源:乌哈旅游
35t/h循环流化床锅炉技术完善

肥矿集团公司国家庄煤矿:袁锡友 石业鹏

国家庄煤矿矸石热电厂是集团公司的第一座热电厂,属于热电联产工程,所发电量除供国庄矿矿井用电外,多余全部上网。在保证供电的同时,热电厂还满足现有的热负荷,包括井筒保暖、主副井绞车房、井棚、粉煤灰砖厂、轻体板门厂等工业热负荷和居民楼采暖热负荷。但由于在筹建时,集团公司的生产经营形式严峻,煤炭市场不景气,资金短缺,选用了价格低且可以以煤抵款的江西锅炉厂生产的JG----35/3.82---M型循环流化床锅炉。江西锅炉厂是国有大型企业,以前主要生产沸腾炉,现改生产循环流化床锅炉,由于技术上的不完善,锅炉在设计上存在问题。国庄矿电厂自二00一年九月投运以来,多次发生停炉、设备无法保证正常运行的事故,并且出现了锅炉耗煤量大、环境污染严重、运行参数难控制等一系列问题,严重影响电厂运行和经济效益。

一、35t/h循环流化床锅炉存在问题

1、耗煤大、效率低。该锅炉虽称循环流化床锅炉,但设计循环倍率只有5倍,且返料不能完全投入,完全投入后,床温下降严重,无法维持运行,致使炉灰燃烧不充分,灰的含碳量较高,热效率太低,发电厂成本过高。按煤的发热量3500-3800大卡计算,每度电约需煤1200克。

2、布风装置不合理,点火困难,锅炉结焦严重。该锅炉炉床面积大约12m,布风装置的风帽为全部定向风帽(约900个),经调试和试运行发现布风不均,风帽设计不合理。在物料流化时,在炉床四周及中间炉床有死区,造成物料不流化呈田字格状,而且风室的风向呈涡流状,造成了点火、

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运行困难。每次点火时,需往炉床加入350-400mm厚的物料、木炭1.5-2吨。如点火顺利,从点火到锅炉并炉需3-4小时,如在点火时因流化不均造成结焦,则需重新筛料、填料,最快也需2天。而且运行3-5天后便出现部分小块结焦现象,最多运行周期不超过15天,锅炉便因结焦被迫停炉。而且,电厂为防止结焦,每月大约需购买除渣剂约1万元左右,一年约9万多元。

3、经济效益低。由于我厂是自备电厂,泰安电业局限制发电量。而江西锅炉厂生产的循环流化床锅炉无法保证低负荷运行,经多次调试后发现,该炉床面积大,续热能力强,一旦减煤减风,料层变薄,锅炉床温下降很快,容易造成停炉。

4、运行参数难以控制。该锅炉自投入运行后,其主要运行指标主蒸汽压力、主蒸汽温度远远超过规程要求,虽经江西锅炉厂处理,仍不能完全控制。只有通过对空排汽和紧急放水来调节,造成化学水、煤炭流失严重,使运行成本增高。

5、设计不合理,变更大,难维修。在锅炉安装期间,因图纸设计不合理需变更的地方多达70多处,而且锅炉减温器与锅炉大梁相顶,至今无法抽芯检修。同时在材料选型上也极不合理,炉膛埋管运行3个月已出现破裂,旋风分离器选用钢板太薄,运行后因受热变形造成整体下陷,使保温层断裂,出现漏灰现象,污染环境。

二、改造方案 1、理论依据

本课题依据81年版《锅炉设备空气动力计算》(标准方法)第三版,73年版《锅炉热力计算方法》,《蒸汽锅炉安全技术监察规程》,辽宁科学

技术出版社出版的《锅炉计算手册》,国家关于锅炉的相关制造标准以及江西锅炉厂《烟风阻力汇总表》《热力计算汇总表》《安装使用说明书》等技术文件。

2、由于锅炉基本炉型已定,受条件限制,本次技术完善方案对原锅炉不能有大的改动,主要针对出现严重问题的几个方面进行完善:

①旋风分离器部分:所存在的问题主要由于膨胀所致,原分离器主体为钢性筒体结构,内衬80mm厚耐火砖,外砌200mm厚保温层,由于耐火砖隔热效果差,而分离器处烟气温度600℃左右,加上外部保温后,分离器钢性筒体的膨胀量比较大,与内衬耐火砖的膨胀差很大,而内衬耐火砖是靠筒体固定,这样极易造成耐火砖破损脱落。分离器的进口与出口处均为钢性连接,设计中膨胀结构不甚合理,运行中易损坏造成漏点,影响运行。本次改造方案中去掉钢性筒体,整个分离器采用砖砌结构,最里一层为异型耐火砖,第二层为保温层,最外一层为密封护板,沿高度方向,用托砖架分成三段,每段之间留有膨胀缝,耐火砖用拉钩固定在外层护板上。此结构通过计算可保证炉墙表面温度不大于50℃,由于是砖砌结构,整个分离器的膨胀量减少,在烟气出口处仍采用原设计,在灰的出口处,为解决膨胀问题,采用两种措施:一是更换膨胀节,采用济南锅炉厂旋风分离器在用的成熟结构;二是改变出口方向,变斜向落灰管为垂直方向,解决膨胀方向问题。

②流化床与风室部分:造成锅炉点火困难、流化不均以及磨损严重的原因,主要为:一是风室结构不是等压风室不甚合理,对流化床锅炉来说,为了保证整个床面的布风均匀,床下风室的结构应近似为等压风室结构,风帽风俗与阻力值应在一合理范围内;二是床体结构不合理,对于大床面

的流化床锅炉来说,设计一定高度的沸腾段是十分必要的,以保证底料在一定高度内充分流化,本炉型结构沸腾区不明显,为渐扩型床体,这样势必造成床体最底部已流化,而沸腾层上部由于炉膛截面积加大风力减弱,出现流化不均现象,如果要整个沸腾层充分流化,必须加大一次风量,必然会造成床温及负荷控制困难,风帽及埋管磨损加剧;三是定向风帽结构与布置方式不合理,嘴吹背式布置,风力集中,加剧风帽的磨损,并且在床体四周出现风力死区,造成流化不良,易局部结焦。针对以上分析,我们采取以下解决措施:一是风帽的结构与布置方式,变定向风帽为小孔柱状风帽,减轻风帽的磨损,开孔率由2.3%变为2.9%;二是设立床体的沸腾段,高度大约1000mm,用高强度浇注料砌筑而成;三是在现有条件下尽可能的将风室接近于等压风室,改变风室的进风方向与风室结构,由风室两侧进风改变为风室前部进风,风室进风风速小于10m/s,风室进口直段长1500mm,风室底部用浇注料浇成10度倾角,以尽量解决布风均匀问题;四是为了解决大床面造成的排渣问题,将床底面分成4个排渣区,以4根排渣管为中心,每一个排渣区用浇注料作成5度斜面的凹形,以便于排渣。另外,对埋管的穿墙处需重新密封,埋管上涂2mm沥青,以解决埋管与墙体之间的膨胀,密封盒要满焊,密封盒内置重质浇注料。

③炉膛出口与旋风分离器的进口部分,造成这个部位漏风现象的主要原因还是膨胀,由于水冷壁与分离器的膨胀量和膨胀方向不同,这个部位的膨胀是多方向膨胀。原锅炉膨胀节与密封结构不能很好的解决这个问题,所以在实际运行中,这个部位多处拉裂,造成漏风现象十分严重,影响整个锅炉的经济运行,对这个部位采取以下措施:一是炉膛出口与分离器进口之间全部采取砖砌结构,减少膨胀量;二是在烟道上采取耐高温非金属

膨胀节,以吸收多方向膨胀量。

④由于流化床改造后发生了变化,给煤口需相应调整。原播煤风风向直吹埋管易造成给煤口处埋管磨损。因此,将给煤口该为特种耐热铸钢,以抗磨损,播煤风风向调整为沿埋管斜度方向,以减轻埋管的磨损。

⑤除以上措施外,改造安装时需重点解决其他问题,如:门孔、过热器穿墙套管等易漏风处的密封问题。另外,汽水管道上的漏水漏汽现象也需重点解决,以提高锅炉运行的经济性。

三、实施过程

1、调查分析:江西锅炉厂生产的JG----35/3.82---M型循环流化床锅炉,由于技术上的不完善,设计上存在问题,自二00一年九月投运以来,多次发生停炉、设备无法保证正常运行的事故,并且出现了锅炉耗煤量大、环境污染严重、运行参数难控制等一系列问题,严重影响电厂运行和经济效益。为此,国庄电厂于2002年6月—8月在济南锅炉厂、各兄弟电厂进行了调查分析,认为只有对锅炉进行技术改造,才能解决锅炉由于设计不完善而造成的一系列问题。

2、设计:国庄电厂于2002年9月份邀请济南盛荣有限责任公司,依据81年版《锅炉设备空气动力计算》(标准方法)第三版,73年版《锅炉热力计算方法》,《蒸汽锅炉安全技术监察规程》,辽宁科学技术出版社出版的《锅炉计算手册》,国家关于锅炉的相关制造标准以及江西锅炉厂《烟风阻力汇总表》《热力计算汇总表》《安装使用说明书》等技术文件,对锅炉进行了技术完善的设计。

3、实施改造:2002年10月—2003年4月,依据济南盛荣有限责任公司提供的锅炉改造方案,电厂与兖矿集团新陆公司、济南煤炭设计院监理

处对三台循环流化床锅炉进行了技术改造施工,其中3#锅炉于2002年12月改造完毕,并投入运行;2#锅炉于2003年元月份开始进行改造,于2003年2月底改造完毕,并投入运行;1#锅炉于2003年3月份开始改造,于2003年4月底改造完毕,并投入运行。

4、调试运行:改造后的三台循环流化床锅炉经过运行调试,达到了技术改造后的设计要求,解决了原设计上的不足,提高了锅炉出力,延长了锅炉运行周期。

四、效果评价

锅炉经过改造后,延长了运行周期,减轻了职工的劳动强度,提高了电厂的整体效益:

1、从点炉次数来看,改造后的锅炉运行周期明显延长,每年大约少点炉30余次,年节约费用近20万元。

2、从设备损耗来看,减少了机组停运次数,延长了机组的使用寿命。 3、从发电量来看,改造后,锅炉达到了额定出力,比原来增加了15t/h左右,年多发电3000万度,增加效益近200万元。

4、从煤耗来看,改造后,煤耗降低了约130克/度,大大降低了发电成本。

5、从环保来看,改造后,杜绝了漏风、漏灰现象,使全厂环境面貌焕然一新,减少了对职工的危害。

附:锅炉改造图纸 3 份(主要)

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