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交流座谈会发言稿

2022-07-04 来源:乌哈旅游

  尊敬的各位领导、同事们:

  大家好!

  我是21队技术员,自从06年参加工作以来一直在小队担任技术员,今天很荣幸的站在这里和大家进行交流。我想分3个方面来说,1工作方面,2对于公司变化的一些感受,3一点不成熟的建议。下面就把我的砖抛出去,学习学习大家的玉。

  工作方面态度

  有人说态度决定一切,我很同意这个观点,小队技术员就得有一个认真的工作态度才行。前线的工作一般来说不需要你有多高深的知识,因为大部分工作都是日常的、简单的基础工作,把工作真当回事了基本上都可以完成的很好。我总结了三点法:工作当中心细一点,多想想为什么、行不行;眼睛尖一点,有问题早发现早解决;嘴巴勤一点,不懂的不会的多请教。

  就我自己来说,只要现场施工我必在井场盯着。每个工序施工之前进行技术交底,和大家充分沟通,让他们了解自己的具体任务,提前准备好各种工具,减少施工中的盲目性,不然真正站到井场干活了,才发现缺这少那,这样必然会影响工作效率。磨刀不误砍柴工。在实际工作中我严格按设计施工,每一根油管、变丝、工具入井前必须亲自检查、丈量,并且做好记录,保证井内管柱规格、型号、大小符合要求,能按工艺要求正常施工,杜绝井下事故隐患。我参加工作以来,未出现一起工程事故。就在我们刚刚完成的新85井第二层准备压裂过程中,送到井的封隔器与设计不一致,在第一时间发现问题后及时与工程科取得联系,经过确认由于没有Y341封隔器,变更为K344封隔器。有人可能会说单位既然给你了就有他的道理,你何必费那事,给你啥你就下啥得了,但是我觉得这样等我真正干起活来会很踏实,心里有底。

  去年以来,公司大力推行现场标准化,标准化、正规化成为公司的主旋律,我积极协助队长搞好此项工作

  (1)杜绝挖土油池的老办法,改为直接方箱计量、存放,及时外运,从根本上治理人为污染问题。

  (2)解决抽汲油水飞溅问题,抽汲时一方面保证防喷盒正常工作,在出口管线的方箱处,覆盖防油垫布,抽汲时用垫布包围井架,在乾安黑59区块施工时采用此法取得了良好的效果。

  (3)现场开工验收,按标准逐项、逐条落实,严要求,硬指标,确保一次开工验收合格。

  (4)狠抓安全环保工作,全面推进HSE管理体系,重点抓好作业现场,彻底改变以前的低、老、坏毛病,狠抓习惯性违章,提高职工的安全环保意识,坚持对职工进行安全培训,不做表面文章,不搞花架子,发现隐患及时整改,保证安全无事故。5月份前郭县环保局对新立地区大检查时,我队未发生任何问题。

  在说说我感受到的变化。人员素质的提高,更加的重视人才,技术也在不断进步。

  我刚参加工作的时候,地研所的人经常上井去检查报表什么的,现在专人上井的时候少了,电话沟通的时候多了,比如求产期间,差不多天天打电话问生产情况,我觉的这种变化不是说地研所的人变懒了,而是大家的素质变高了,地研所相信大家,不用派专人去检查监督才能写好报表。我参加工作以后才改成电子报表的,刚开始改得时候报表问题很多的,现在基本上写完就成型了,资料验收的时候基本一次通过了。这样的话地研所的人有更多的时间去完成自己的工作,小队人也不会因为经常有检查的而反感。上井的次数少了,无形之中也就减少了人员,车辆的开支,这也算是降本增效的实例啊。重视科技人才王总每年和小队签订资料录取责任书,这不是一个形式,一个过程,当你把责任状贴到墙上的时候,它就像一双眼睛天天在监督着你。心中有了工作,才知道肩上的责任,主动用责任去约束自己的行为,转变了工作的被动性,主动的取全取准各项资料,提高了工作质量。原来没有人愿意在小队工作,干几年都争着回后线单位,都说小队苦,小队累,离开小队才能不受罪,而这两年转正的大学生有主动选择去小队工作的,说明了什么??一方面是小队待遇、工作条件的改善,更重要的是张经理提出的用3-5年建设国内一流专业化公司的目标的引领作用,使科技兴企、人才强企的理念的得到了贯彻,小队技术员得到了尊重,在前线一样也有奔头。事业留人感情留人待遇留人得到了验证。

  去年在王总精心组织下,开展了技术比武大赛活动,比武大赛是公司发现人才、培养人才的重要途径,是为公司的发展奠定基础。广大的技术人员能够踊跃参加,我想没有人是为了那点奖金才去的,而是大家是找到了一个可以展示自己证明自己的舞台,相信自己是最棒的,看到了公司在重视人才上最真实的态度。

  建议:

  变丝问题、精细化管理、不开口说话的东西。

  公司正在开展精细管理年活动的基本思路第一条就是细化管理单元,就是要把管理责任具体化,各种工具由技术员作为第一责任人来管理,是毫无异议的,在这么多的工具当中变丝其实是个不起眼的东西,但是正是这个小东西有时候却造成了巨大的损失,曾经就发生过因为变丝问题造成压裂失败的教训,可是现在没有建立一个定期检测的机制。变丝目前来讲很多都是使用了好几年了,甚至更长时间,就算平时维护的再好它也得磨损,尤其是要进行压裂、试压等作业,由于它没有一个合格证,下到井里总感觉不踏实,一旦有问题,可能损失就会很大。为了降低事故发生的可能性,提高工序一次成功率,应该对变丝进行定期检测,这部分的支出是值得的。

  缺少一个相互交流的平台,在实际工作中,可能有些异常情况你遇上了,他没遇上,不管你最后弄没弄明白,可不可以给大家讲讲,弄明白了大家学学经验,没明白呢大家就此讨论一下。一人一个苹果互相交换以后你还是一个苹果,可是一人一个想法交换后你就有很多想法。每个季度的科技例会最后可不可以增加一个经验分享的单元,这样对于大家提高技术水平很有帮助。

  好我就说到这里,谢谢大家。

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