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含氨废水处理方法的探讨

2020-04-25 来源:乌哈旅游
维普资讯 http://www.cqvip.com 22 CI玎 ~ⅡCAL ENGINEERING DESIGN 含氨废水处理方法的探讨 夏定松 项深泽周玲温州市工业设计院温州 325003 摘要 对催化剂厂含氨废水的处理,提出了多种方法,着重分析了A/O生物法、膜分离法和汽提 法,比较后确定采用汽提法处理该废水,建成投产达到预期效果。 关键词 含氨废水A/O生物法膜分离法汽提法 某催化剂厂生产FH一5加氢精制催化剂和 超稳稀土Y分子筛,采用氨油柱成球、铵离子 交换、洗涤等,最终排水含氨氮1700~1900mg /1及COD 1530mg/1,SS 187rag/1,pH=9.73, 法,在汽提塔中将废水中的轻组份NH 汽提上 来,经冷凝后回收NH 水,塔底排放即为净化 水。工艺简单,效果好,没二次污染,缺点是能 耗大,处理成本较高。此外,近见报道,废氨气 造成环境污染。 (水)回收及精制生产液氨技术开发应用取得成 功。结合催化剂厂产品更新换代快,废水中盐类 成份不稳定的特点,经综合分析认为:以上空气 吹脱法氨不加利用直接将液相氨转为气相污染, 不符合绿色环境方向;加氯法存在二次污染;离 子交换法处理成本高;A/O生物法、膜分离法 和汽提法是对该含氨废水比较可行、有效的处理 方法。 1997年该厂经国家经贸委批准实施“双加” 技改,环保部门要求废水排放执行“污水综合排 放标准”(GB8978—1996)中的一级(新扩改) 标准:NH3一N 15rag/1;CODcr 100rag/1;SS 100rag/1;pH=6~9。氨氮为该废水的主要污染 物,结合技改,使含氨废水处理后达标排放。 1处理方法概述 据文献介绍,较高浓度含氨废水处理尚处于 试验阶段,可供选择的方法有:①空气吹脱法: 先使废水碱化,当pH=9.5~11.5时通入空气 将废水中的氨吹除。其优点是流程简单,易管 理,缺点是能耗大,会发生污染物转移;②离子 2 A/0生物法 含氨废水的生物法处理包括硝化和反硝化过 程,硝化指在好氧条件下,经硝化菌作用,氨氮 被氧化成NO2-和NO3-的过程,反硝化指在缺 氧条件下,经反硝化菌作用,NO2-和NO3被还 原成N2的过程。A/O生物法处理含氨废水的流 程示意见图1。 混合液凹流 交换法:用离子交换树脂吸附铵离子,以硫酸洗 脱使树脂再生,洗脱液硫酸铵经浓缩后为副产 物。这个方法选择性强,有产品硫酸铵产生,频 繁再生,药剂消耗大,处理成本高;③加氯法: 用氯将氨氧化,再经粒状活性过滤将生成的氯化 铵吸附,该法需要大量氯气且易产生二次污染; @A/O生物法:通过硝化和反硝化反应,将氨 最终转化成氮气。处理效果好,较经济,没有二 次污染,但需要碳源;⑤膜分离法:利用疏水性 的中空纤维膜将NH3分离出来,用HC1吸收生 成副产品 H4Cl,处理效果好,不足之处就是投 资较大,设备折旧快;⑥汽提法:利用蒸馏的方 图l A/0生物法流程示意图 . 夏定松:高级工程师,总工程师,1963年毕业于浙江化专。长期从事化工和环保工程设计,曾发表论文2篇。联系电话 (0577)88853639。 维普资讯 http://www.cqvip.com 夏定松等含氨废水处理方法的探讨 23 A/O法是废水缺氧反硝化后再进行硝化, 硝化后生成的硝态氮通过回流,与原水混合进入 缺氧段,进行反硝化,原水为缺氧段提供了有机 物。此外,反硝化过程产生的碱可提供给硝化 段,用来中和该段产生的酸。A/O生物法具有 处理停留时间短,构筑物体积小,占地面积小, 耐负荷冲击强,剩余污泥量少,处理效果好,没 二次污染等优点。该催化剂废水呈微碱性,不含 对生物有抑制作用的酚、氰、硫化物等,适合用 A/O法处理。但该废水中没有足够有机碳,需 和生活污水或其它有机废水混合一起处理,或加 废甲醇作碳源,这是本流程的不足之处。 3膜分离法 先将废水碱化至pH=11.5左右,废水在纤 维膜外壁流过,氨会通过膜壁上的微孔,扩散到 纤维膜内侧,利用酸(这里用盐酸)作吸收液将 氨吸收,因为膜的疏水性,水及无机离子NH 、 C1一等被截留,达到分离氨的目的。膜分离法处 理含氨废水流程示意见图2。 —囹— 趣— 图2膜分离法流程示意图 调节池用来调节进水的水量和水质,粗滤将 废水中的悬浮颗粒去除,加入NaOH调节pH= 11.5左右,再保安过滤使残存的微粒物质得以 去除,保证膜分离过程顺利进行,膜分离系统用 HC1作吸收液,生成副产品N C1。 经过小试,每根膜(为圆柱型,直径 90mm,高1000ram)处理该废水能力为1.5t/h, 氨氮的去除率为99.2%,出水氨氮为14.4rag/1, 达到排放标准(小于15mg/1)。膜分离法处理含 氨废水,选择性好,氨的分离和回收率高,无二 次污染,动力消耗低,可回收NH4C1溶液。目 前尚未解决耐硝酸腐蚀问题,故使用条件苛刻, 应用范围有限。 4汽提法 含氨废水经过滤后,加NaOH调节pH= 11.5,分二股进入汽提塔,其中一股废水与塔底 净化水换热后进入汽提塔;另一股废水作为冷进 料进入汽提塔。在汽提蒸汽及塔顶回流水的作用 下,氨作为轻组份向塔上部移动,塔顶部的氨浓 度逐渐增加,富氨汽从塔顶抽出,冷凝后回收 NH 水,塔底出净化水,流程见图3。 图3汽提法流程示意图 据计算,在塔高约25m,塔板数42块的条 件下,处理后的废水氨氮浓度小于15mg/1,回 收的氨水浓度为l0%~15%,能被利用。 5 比较 结合废水的特点比较以上3个方案:A/O 生物法因为没有合适的碳源而被否定了。膜分离 法和汽提法,前者投资较大,运行费用较低,后 者投资较小,运行费用较高,各有利弊;回收副 产品前者是NH4C1,后者是氨水,氨水是该厂的 原料之一,能有效被利用,而NH4C1溶液要考虑 出路或后续加工处理;对废水的成份要求,膜分 离要求硝酸根不大于2%,否则纤维膜使用寿命 短,而汽提法对原废水无严格限制,操作弹性大。 因此,我们确定用汽提法处理该含氨废水。 6运行情况及建议 (1)该装置2000年底建成,经一个月调试 即与生产车间同步运行。数据表明:处理能力可 满足815t/d的要求,回收氨水浓度调节自如, 排出净化水pH≈9,氨氮可控制在15mg/1,达 到设计要求。 (2)目前存在的主要问题:碱耗和汽耗偏 高,究其原因系市场销售形势变化,前后两车间 (下转第5l页) 维普资讯 http://www.cqvip.com 童秋阶 大型合成氨装置技改中的自控改造方案 5l 干燥器的程控单元在合成氨装置的D( 中 组态,故DCS担负了干燥器运行、再生过程的 统TS3000已在新建的新疆泽普化肥厂200kt/a 合成氨装置上得到应用,投运效果良好。 3.2合成氨装置的先进控制 上述首批引进的合成氨装置因引进较早,后 步骤中,对控制其压力和温度控制器的设定采用 来各装置都作了程度不同的仪表改造,如将常规 程序设定方式,如干燥器以每分钟下降或上升 控制仪表改造为13CS。但是,将DCS先进功能 300kPa速率泄压或充压;再生气以每分钟上升 用于提高过程控制水平方面还做得不够。随着人 ’5℃速率升温;干燥器以每分钟下降48℃速率降 们对合成氨装置的先进过程控制技术(APC)的 温,这些以速率形式变化的设定值,都由各个程 认识不断加深,利用合成氨装置技术改造这个有 序设定单元给出,这样的程控方式可以保证工艺 利时机,在仪表改造中考虑采用APC将是保证 平稳操作和设备安全。 装置长周期连续安全运行,节省能量、降低消 耗、提高经济效益的一条重要途径。 3可供选择的改造方案 合成氨装置的APC类型有好几种,由于首 为了不断提高合成氨装置过程控制技术,更 批引进的合成氨装置大都是美国KBR公司(前 好地为企业节能增产、提高经济效益,除上述改 身是Kellogg公司)的技术,故本文仅简要介绍 造方案外,还有一些改造方案可以考虑,本文提 KBR公司的合成氨装置APC技术。 出两个较大方案供仪表技改时选择。 KBR公司APC的控制策略是“多变量预测 3.1透平一压缩机的综合控制 控制”,其建立APC控制策略的原则是减小关键 20世纪70年代引进的一批以天然气为原料 过程参数的变化;减小外界扰动对过程操作的影 的大型合成氨装置的压缩机控制设施比较落后, 响;执行较好的操作和管理。APC控制项目是: 可靠性低、故障率高。后来,有的装置对控制设 ①H 控制;②一段转化炉上升管温度平衡控 施作了局部技改,有的对单台压缩机安装了调速 制;③一段转化炉过剩 控制;④合成回路控 控制装置,但控制效果大都不理想。 制;⑤转化率控制;⑥合成氨生产控制(原料极 目前,国际上推出了一种透平一压缩机综合 限/生产制约控制)等。 控制系统,它是集蒸汽透平速度控制及抽气控 该公司的APC技术先后在美国、加拿大、 制、压缩机防喘振控制、性能控制、解耦控制、 土耳其、荷兰等国的10多个合成氨装置中采用, 分离器液位控制等以及自保护联锁逻辑控制为一 投运后使氨产量增加1%~2%,能量有效率提 体的集成综合装置。该系统是三重化容错设计, 高1%--2%。l在APC投运半年时间内,所产生 具有很长的平均无故障运行时间,可靠性高。此 的经济效益足以收回其投资费用。 外该系统组态灵活,控制程序修改及系统扩展都 在合成氨装置技改中采用APC技术,除引 很方便。为了提高压缩机运转的安全可靠性,保 进技术外,还可以与高等院校、科研部门合作, 证合成氨装置长周期连续运行,技改中选用这种 共同开发APC技术。国内有些院校、科研部门 综合控制系统是一个很好的选择。 在这方面做了大量工作,取得了不少经验,为技 美国TRICONEX公司的ITCC综合控制系 术合作打下了良好基础。 (修改回稿血 鎏叠基盛 (: : 垃簧 全部程控功能。此程控系统的特点是,在干燥器 泄压、再生气加热、干燥器降温、干燥器充压等 2002—06一l9) 蛙矗 : 誊 蕊 监 (上接第23页) 难以同步开停车,氨水平衡被打破,造成氨耗回 升;新产品中盐类组份调整,交换、洗涤水中铵 离子浓度增大,碱耗随之上升。此外,汽提塔顶 富氨水汽(气)冷凝热有待进一步回收利用。生 产中汽相和液相余热利用是本方案降低费用的关 键,建议废水进汽提塔处理前通过热交换充分预 热,有效利用热能。 参考文献 邵锡宸.化工环保,1991(3) 冯生华.给水排水,1994(2) 江珍希.上海环境科学,1995(4) 3(5)王开文.化工环保。19  含高浓度氮的废水处理.9装置,化工环保,1993(4) 束世平.化工设计,2001(6) (收稿日期2002—07一l9) 

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