摘要:本文以陕西彬长集团孟村矿主井井筒实际为例,介绍了立井井筒冻结基岩段壁后注浆施工技术的应用,并对其技术效果和经济效益进行了一些分析,有一定的参考价值。
关键词:全深冻结基岩井筒 孔隙水 壁后注浆 堵水率 中图分类号:tu74 文献标识码:a 文章编号: 1注浆施工条件 井筒的主要技术特征
孟村矿井主井井筒井口设计标高+869.650m,井筒中心坐标:x=3891391.433m,y=36494008.006m,井筒净直径6.5m,井筒冻结深度580m,井筒总深度564.2m,设计为内外双层井壁,钢筋砼支护。外层井壁厚度350mm,单层钢筋砼支护,竖筋规格ф20mm,间距300mm,环筋规格ф25mm,间距300mm。内层井壁厚度600mm,双层钢筋砼支护,竖筋规格ф20mm,外层竖筋间距300mm,内层竖筋间距266mm;环筋规格ф25mm,间距300mm;箍筋规格ф10mm,间排距600×600mm。
表1 陕西彬长孟村主井井筒井壁结构特征 1.2地质情况
主井井筒深度564.2m,由上而下穿过的地层有第四系松散层,白垩系洛河组、宜君组地层,侏罗系安定组、直罗组、延安组、富县组地层。
(1)洛河组:顶板埋深11.85m,厚度324.40m,由浅棕红色中粒
砂岩、浅灰绿色中粗砂岩及薄层状砾岩组成,泥质胶结,具斜层理,裂隙较发育。上部30m段岩石松软,易破碎。
(2)宜君砾岩组:顶板埋深336.25m,厚度30.95m,紫杂色,巨厚层状,粗砾状结构,钙质胶结,较坚硬。
(3)安定砂岩-泥岩岩组:顶板埋深367.20m,厚度58.34m,为灰绿色中粒砂岩和泥岩,砂岩成分以石英,长石为主,泥质胶结,较疏松。
(4)直罗砂岩岩组:顶板埋深425.54m,厚度21.26m,上部砂质泥岩,夹中细粒砂岩,下部以粗粒砂岩为主,夹薄层状粉砂岩,岩石强度低,属不稳定岩层。
(5)延安组砂泥岩岩组:顶板埋深446.80m,厚度110.78m,由泥岩、砂质泥岩、中粒砂岩、粗粒砂岩及煤层组成,其中煤层厚度23.6m,顶板埋深为517.95m。
(6)富县泥岩岩组:主要由泥岩组成,夹薄层砂岩,饱和抗压强度17.2mpa,为弱稳定岩层。 1.3主要含水层
(1)白垩系砂岩含水层(组):含水段深度11.96~340.98m,预计井筒涌水量264.9m3/h。
(2)侏罗系砂岩含水层(组):含水段深度439.9~568.5m,预计井筒涌水量202.3m3/h。 2注浆方案的提出
为了使井筒移交时达到规范规定的涌水量,经过深入分析和仔细
研究,提出并实施下列治水方案。
①冻结段0一135m,采用壁间注浆,在特殊条件下辅以壁后注浆,壁间注浆采用短管200一300mm,以水泥一水玻璃双液浆为主,水泥单液浆为辅,根据出水特点的分布,分段重复注浆,堵截水路。 ②基岩段135一464.2m采用壁后注浆封堵水路。 ③在注浆时,采用d50-80×12水泵排水。 3注浆施工 3.1冻结段注浆施工 (1)设备和材料的选择
打眼用yt28型风动凿岩机,φ22mmx1800mm钻杆, φ42mm一字形钻头,注浆用2tgz一60/210型注浆泵,主要特点为:第一,工作压力大,一般可满足井下各种不同条件下对注浆压力的要求;第二,柱塞的往复次数有4个速度,可改变排浆量(16一60l/min)和注浆压力,搅拌使用圆柱形搅拌桶,在井下进行水泥浆一次搅拌。材料选用p.o42.5r普通硅酸盐水泥,水泥浆与水玻璃配比为1:0.4,水与水泥配比为1:0.8,水玻璃浓度为35玻美度,凝结时间约为1一2min。注浆流程如图1。 图1 注浆工艺流程 (2)划分注浆段
根据井壁出水分布情况划分注浆段高,根据注浆效果划分重复注浆段高,见表2。 (3)布设注浆孔
集中渗水漏水点,水量不大,在出水点造孔,准备顶水注浆,如水量较大,在出水点周围采用三花形造孔泄压,孔间距1.0m左右,对于成片涌水的地方,在该含水层,采用五花形造孔,孔间距1一1.5m,准备分片注浆,隔水层打浅孔,不超过外层井壁,在含水层或外层井壁接茬处打深孔或深浅孔大致各一半,深孔超过外层井壁500一1000mm。
表2 陕西彬长孟村主井冻结段注浆参数 (4)注浆管埋设
注浆管选用ø40mm的钢管加工,长短不一,一端车有丝扣,可接注浆球阀,另一端有马牙扣,用以缠麻。根据孔的深度,选用相应长度的注浆管,将缠麻一端打入孔中,外端留出20一30mm再接球阀。 (5)注浆工艺
在吊盘上每次注浆前,用清水做串通、冲孔和压水试验,了解各管路是否串通,冲刷清洗注浆管孔。方法是先做压水试验,稳定10min左右,了解注浆液周围的裂隙、孔隙情况,确定浆液类型、泵量和注浆压力。 (6)封孔
当该出水点或成片渗漏水处注浆量和压力达到设计要求,基本堵住漏水时,即可封孔,封孔采用浓浆,并逐渐加大压力,以不引起井壁破裂、膨胀为限。封好孔后关闭孔口管球阀,再卸下软管,当浓浆凝固30min以上后卸下球阀,用丝堵把注浆管封好,如果孔口
管内浓浆尚未凝固或有渗水,球阀仍留在注浆管上,再进行二次封孔。
3.2基岩段注浆施工
采用壁后注浆,注浆工艺与冻结段相同,根据井壁出水点特点,划分注浆段高,见表3。
表3 陕西彬长孟村主井基岩段注浆参数 4注浆技术经济效果分析
①堵水率。主井井筒通过注浆堵水,剩余水量为2.3m3/h, 比合同规定不超过6m3/h,还减少63.3%。
②经济效益。注浆实际工期为1个月,与计划工期基本一致。注浆材料消耗见表4。
表4 陕西彬长孟村主井井壁注浆材料消耗
由于注浆效果良好,使井壁总漏水量为2.3m3/h,比国家标准和行业标准规范小了3.7m3/h,每年可为建设单位节约近十万元排水费用。 5结语
①冻结段内壁滑模采用内爬杆式液压滑模砌壁,模板上滑时,将混凝土井壁拉出环向裂缝,加之滑模盘有高差和转动,中心有偏差,造成爬杆和钢筋晃动,虽然井壁用抹子抹后表面光滑平整,但水大多从环向裂缝和钢筋交接处涌出,所以,要改进滑模的施工工艺,使上述问题得到解决。
①基岩段出水有相当一部分是由外壁接茬处涌出,接茬处是防水
的薄弱环节,井壁接茬处因为也用混凝土浇注,混凝土收缩和温度应力使接茬处不可能密实,建议接茬处浇注混凝土可改为喷射混凝土,这样其密实性大大加强。
②注浆要根据工程本身的特点,不能够简单照搬理论,把壁后注浆和壁间注浆绝对区分开,该工程在冻结段就很好地把二者结合了起来,达到了较好的注浆效果。
③当井筒内多处有淋水时,分段进行壁后注浆封堵是非常必要的。对于漏水较为严重的分段,应先行上下两端封堵,后注中间。 ④壁后注浆主要是寻找水源,顶水注浆。因此在建井期间,地质资料的收集是极为重要的。事前弄清主要含水层情况,以便在井筒掘砌施工时采取适宜的措施加以治理,比事后寻找出水点进行壁后注浆封堵要省事得多。 参考文献:
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