内蒙古石油化工 2017年第9期
iol聚丙烯工艺产品出料系统故障分析及工艺处理方法Unp邱鹏利
)(神华包头煤化工有限责任公司烯烃中心,内蒙古包头 014010
本文基于实际生产经验,介绍Uniol聚丙烯工艺产品出料系统是反应器的关键组成部分, 摘 要:p
了产品出料系统常见的故障,并针对各个故障讨做出进一步的分析及相应的优化,得出最佳工艺处理方法。
阀门;膜盒;关键词:聚丙烯;缩径S;PD+
()320.52 文献标识码:06—7981201709—0064—02A 文章编号:10TQ 中图分类号:
1 概述
Uniol聚丙烯工艺是陶氏化学公司下属联碳公p
)和壳牌公司于2司(CPUC0世纪80年代开发的一种
。该气相流化床聚丙烯工艺(现已转让格雷斯公司)是将反应工艺的产品出料系统(以下简称PS系统)D
器产生的聚丙烯树脂通过减压、气提除去烃类并送至下游低压单元的系统。P顺控逻辑S系统结构复杂,D繁多,涉及自动开关阀门较多,压力检测膜盒较多,极易因各种原因产生故障,导致系统停运,进而影响反应器平稳运行。本文笔者根据实际生产经验,详细讨论了PS系统存在的各种故障及相应故障的妥善处D
]1
。理方法,使生产损失降到最低[
2 PDS系统简介
iol聚丙烯工艺有2组(S系统组Un4套)PDp
成,每组PS系统有2个产品室,D2个产品吹出罐,每套P每组有两个共用阀门,S系统有1D3个阀门,每组PS系统共有28个阀门,6个压力膜盒,2个D
S拆清缩径。如下图所示。PD
入反应器树脂床层的顶部。流化床差压是固体和气
体从反应器进入产品室的驱动力和气体返回到反应
2]
。器的驱动力[
3 PDS系统故障分析1 PDS系统压力膜盒损坏3.
聚丙烯装置PS系统压力膜盒是插入式硅油D导管压力膜盒,由于工艺条件恶劣,压力忽升忽降,粉料持续冲刷,导致压力膜盒经常损坏,进而导致
使装置不能高负荷运行。S出料效率下降,PD
2 PDS缩径堵塞3.
丙烯聚合反应为放热反应,当产生静电、反应器中有杂质或反应热不能及时移除时,聚丙烯树脂粉末会熔融形成片料或块料,这些片料及块料会随着S出料从系统抽出。由于PS缩径处管线突然PDD变细,因此这些片料或块料极易堵塞缩径,使得S不能正常运行。PD
S系统故障的工艺处理方法4 PD1 PDS系统压力膜盒损坏4.
//造粒同步降至31.1 反应负荷降至3th,th,4.44
维持净化仓料位稳定。内操停运C-4101套PDS,内操应加强反应器床重、料位、各流化密度等的监控。若床重过高、可将另一组PS改成单套出料,D此时应密切监控回收系统运行情况(监控回收压缩
/机负荷,C5214-3B2B开度,FT5230-4流量,PV
去膜回收系统的E-5231二级温度,-5230液位,
,流量等)若回收负荷过大,可适当关小反应器排放。
立即将此套P彻底1.2 PDS停用后,S打手动,4.D
倒空此套PS。倒空后用P阀组氮气置换PS三DD次,置换时也应监控回收系统运行情况。置换后
通知外S系统彻底泄压,S、T开关打至停止位,PD
并将现场Q开关打至O操隔离PS系统,F位。DF
维4.1.3 内操需联系仪表强制关闭A阀、GP阀,
持C阀、其余自动阀均关闭。外操关闭3阀打开,P
聚丙烯树脂从反应器排到产品室。气体返回进
收稿日期:2017-03-20
,作者简介:邱鹏利(男,包头人,助理工程师,长期从事化工生产技术管理工作。1968-)
niol聚丙烯工艺产品出料系统故障分析及工艺处理方法017年第9期 邱鹏利 U 2p56
C-4101套PDS的GG阀、PDS输送协助气双阀、E
阀下游手阀、M阀前后手阀、X阀前手阀、L阀后手阀、W阀前手阀、GP阀前手阀。4.1.4 C-4101至反应器升气线(G阀所在管线)双阀隔离加排放:确认GG阀、G阀及GP阀关闭,G
G阀与G阀之间的放空阀用高压胶带接至火炬,保持阀门全开。4.
1.5 C-4106套C阀吹扫气引至C-4101套AA阀管口做吹扫气:确认A阀关闭,AA阀与A阀
之间的放空阀用高压胶带接至KV4106-1C上游手阀前放空阀处,全开胶带两侧放空阀,内操监控F
T4106-3流量增大。用C-4106套C阀吹扫气通过胶带吹扫C-4101套PDSAA阀处管口。
4.
1.6 反应器至C-4101套出料线(即A阀所在管线)双阀隔离加排放:确认A、B阀关闭,
维持KV4101-1C及上游手阀全开,关闭循环气至KV4101-1C手阀(反应框架五层处),在KV4101-1C上游手阀前
放空阀处接胶带至火炬。以上部分放空阀规格尺寸与胶带不符合,需提前预制连接组件。4.
1.7 现场HS4101-1Q打至OFF位置。提前分析此套PDS的烃含量。合格后,确认系统内无压力,外操需打开PC及PBT罐顶部安全阀阀前放空阀,交付检修。4.
1.8 更换PBT罐压力膜盒。检修前开好检维修作业票,检修全过程必须有班组人员监护。更换P
DS膜盒要使用防爆工具。更换过程需携带便携式测爆仪,发现可燃气立即处理。4.1.9 PDS膜盒更换完毕后,Q开关投自动,PDS手动用P阀组充压对空压力置换此套PDS三次(0-
0.3MPa),关闭PC及PBT罐顶部安全阀阀前放空及
罐底部放空阀。置换后充压至0.7MPa对新膜盒法兰处气密,低压气密合格后,用高压胶带从PV5229-3处接高压氮气给PBT充压至3MPa气密。气密合格后,打开上述手阀,此套PDS反应器向PC出料时间设定20S,T、S开关投自动,监控此套PDS新更换的压力膜盒指示情况及PDS出料情况,若正常则逐渐将反应器向PC出料时间设定至正常。4.
2 PDS缩径堵塞4.
2.1 停用需相应PDS(若负荷超35T/H,则请示值班长降负荷,负荷低于35T/H则不用调整负
荷)。PDS停用后,
内操应加强反应器床重、料位、各流化密度等的监控。若床重过高、可将另一组
P
DS改成单套出料,此时应密切监控回收系统运行情况(监控回收压缩机负荷,P
V5214-3B/2B开度,FT5230-4流量,C-5230液位,E-5
231二级温度,去膜回收系统的流量等)
,若回收负荷过大,可适当关小反应器排放。
4.
2.2 倒空、置换PDS:PDS停用后,立即将此套P
DS打手动,彻底倒空此套PDS。倒空后用P阀组氮气置换PDS三次,
氮气置换时可通过E阀向C-5013泄压,
连同E阀下游管线一起置换,置换时也应监控回收系统运行情况。置换后PDS系统彻底泄压,S、T开关打至停止位。
4.
2.3 隔离:外操关闭M阀上下游手阀,E阀下游手阀。在PBT罐底部放空阀或PBT罐安全阀阀前导淋处用胶带连接至火炬,向火炬泄压,若泄漏量大
(P
BT罐压力上升),需接2条胶带泄压,防止反应器气体窜入E阀下游管线。
4.
2.4 置换缩径处管线管线:外操在E阀下游放空处接胶带至氮气服务站,外操通过E阀下游放空阀向大气置换缩径置换3次。全开E阀下游放空阀对该段管线彻底泄压,用可燃气体探测仪(四合
一)检测烃含量为0%,
并用可燃气探测仪测没有任何烃类。联系保运拆清PDS缩径。
4.
2.5 PDS缩径拆下后,对拆下的管件彻底检查,观察是否有聚丙烯粉料堵塞在这些管件上,并彻底清理。用手电检查拆下短接的上下游管线,看是否有聚丙烯粉料积存,并彻底清理。清理前后拍照留
存。拆清后复位PDS缩径(
用新垫片)。4.
2.6 置换PDS缩径处管线:用胶带将E阀下游放空阀与氮气服务站相连,氮气充压至0.7MPa
,对PDS缩径法兰气密并消漏,
向大气压力置换该段管线3~5次,分析氧含量合格。
4.
2.7 复位流程:关闭PBT罐底部放空阀及安全阀阀前导淋阀,安装好丝堵,拆下这两处胶带运至指定位置盘好。外操打开M阀上下游手阀,E阀下游手阀。
4.
2.8 为防止下游管线置换时窜入PDS空气,因此用P阀组压力置换PDS两次。将此套PDS反应
器向PC出料时间设定20s,T、S开关投自动,P
DS正常出料,监控此套PDS出料情况,若PDS出料正常则逐渐将反应器向PC出料时间设定至正常(40s),此时E阀开的时间应小于40s,并在出料时对拆过的法兰再次进行气密。5 结论
Unip
ol聚丙烯工艺产品出料系统主要故障有压力膜盒损坏或硅油泄漏,出料缩径堵塞等。而无论哪种故障都需要打开设备进行更换或维修。其直接影响到运行装置的负荷,更重要的是系统内含有丙烯、乙烯及氢气等极具爆炸性的气体,易造成安全事故。本文通过实际生产经验及论述,得出了针对
各种PDS系统故障的最佳工艺处理方法,
对同类型的装置有着较广泛的借鉴意义。
[参考文献]
[1] 洪定一.
聚丙烯-原理、工艺与技术[M].北京:中国石化出版社,2002.[2] 佛明义.
催化剂作用原理[M].西安:西北大学出版社,1
992.
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